精品女同一区二区三区亚洲_99re热这里只有精品视频首页_特级免费毛片_韩国大尺度吃奶做爰恋爱的味道_www成人精品视频在线观看_日本高清一道本_中国免费高清在线观看_日韩一级特黄大片_a尤物欧美欧美青青草伊人_亚洲成A∧人片在线观看无码

新聞
中國節(jié)能網(wǎng)

龍盛每天五六千方廢水實現(xiàn)回用“零排放”

   2016-02-01 紹興網(wǎng)2450
核心提示:上虞金冠化工有限公司的MVR系統(tǒng)正在運作。它通過3道工序,將分散染料生產(chǎn)過程排放的大量低濃度酸性廢水進行中和、凈化,再蒸發(fā)濃縮。蒸出的凝

上虞金冠化工有限公司的MVR系統(tǒng)正在運作。它通過3道工序,將分散染料生產(chǎn)過程排放的大量低濃度酸性廢水進行中和、凈化,再蒸發(fā)濃縮。蒸出的凝水再循環(huán)回用到生產(chǎn)中,而濃縮出來的副產(chǎn)鹽則成了資源化的產(chǎn)品。

這個工藝,一方面解決了染料生產(chǎn)過程中的廢水、廢渣排放問題,另一方面還能對廢料“借雞生蛋”循環(huán)利用,這樣的做法在國內(nèi)染料行業(yè)也是屈指可數(shù)。“最直接的變化是,僅這一個環(huán)節(jié),原來每天廢水的排放量在5000~6000立方米,現(xiàn)在卻能實現(xiàn)‘零排放’了。”“金冠化工”技術(shù)副總陳偉章說。

“金冠化工”只是浙江龍盛集團的一家子公司,但它的治污模式卻是“浙江龍盛”的一個縮影。2011年以來,龍盛集團啟動分散染料清潔生產(chǎn)集成技術(shù)應(yīng)用改造項目,正是致力于通過技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級掀起染料行業(yè)的一場“綠色革命”。采訪中記者了解到,為了添“產(chǎn)”不添“污”,近年來“浙江龍盛”每年砸下5個億用于技術(shù)研發(fā)節(jié)能減排。

令人頭疼的廢水實現(xiàn)“零排放”

染料行業(yè),高污染、高能耗、高排放的“三高”現(xiàn)象一直是過去10年行業(yè)發(fā)展的瓶頸。尤其是廢水和廢渣,因為染料生產(chǎn)過程中排放量大,對環(huán)境污染存在較大的隱患。從國內(nèi)來看,分散染料生產(chǎn)一噸染料濾餅平均排水量是90~120噸,高的達到200噸,其中染料酸性母液廢水約20~50噸,廢水中硫酸含量2%~10%,洗滌水50~100噸。也就說,分散染料生產(chǎn)過程排放的是大量低濃度酸性廢水。

而在以往,國內(nèi)一直沿用電石渣、石灰中和等相對低成本處理工藝。但由于中和產(chǎn)生的硫酸鈣廢渣中含有大量有機物,國家已將其列入危險固廢。另外,廢渣后續(xù)處理成本非常高,使得石灰中和、廢渣填埋的技術(shù)路線的經(jīng)濟性全部喪失,傳統(tǒng)染料的生產(chǎn)方式和污染治理模式已難以適應(yīng)發(fā)展需求。

究竟是隨波逐流將產(chǎn)業(yè)向其他地域轉(zhuǎn)移,還是轉(zhuǎn)型升級突破行業(yè)發(fā)展的瓶頸?“浙江龍盛”選擇了涅槃重生。在“金冠化工”的MVR系統(tǒng)上記者看到,各種裝置設(shè)備錯落有致。根據(jù)流程,廢水經(jīng)過中和、脫色、過濾后,會濾出固渣。但這個固渣可以二次回用。系統(tǒng)中還有一套自主研發(fā)的“三效”裝置,即通過三級濃縮,低濃度水濃縮到高濃度,通過離心機等設(shè)備,可以產(chǎn)生一種氯化銨的產(chǎn)品。產(chǎn)品既可產(chǎn)生效益,而最終水還能回用。

“所以,現(xiàn)在的廢水能循環(huán)利用了,基本是‘零排放’。”陳偉章說,這套系統(tǒng)其實是分散染料的末端治理,2012年公司投資4.3億元裝備MVR系統(tǒng),加上后續(xù)各類工藝技改,裝備升級,節(jié)能減排配套措施,通過從源頭大幅度降低排放量,“三廢”處理成本也隨之明顯降低。

清潔生產(chǎn)改造每年要投5個億

MVR濃縮等技術(shù),目前只是“浙江龍盛”分散染料清潔生產(chǎn)集成技術(shù)應(yīng)用改造項目的其中一部分環(huán)節(jié)。這幾年,“浙江龍盛”一直潛心在“綠色革命”上改造升級。

“今年在清潔生產(chǎn)的升級改造方面,預(yù)計會比以往投入更多些。”龍盛化工研究院院長何旭斌介紹,節(jié)能減排、“三廢”治理、清潔化工藝等綠色生態(tài)技術(shù)研發(fā)已經(jīng)成為目前研發(fā)重中之重。他給記者算了一筆賬,在老產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化工藝帶來的節(jié)能減排上,2016年的生產(chǎn)制造費用預(yù)計能降低15%以上。

而這還是剛開始,2016年將繼續(xù)加大投入。何旭斌說,從近幾年來看,“浙江龍盛”在這方面每年投入5億元以上。而隨著染料產(chǎn)能的增加,環(huán)保紅利也會越來越高。他介紹,分散染料清潔化升級改造總體預(yù)計投入15個億,從2015年9月啟動以來,前期設(shè)備采購等投入達5000多萬元,各個項目正在陸續(xù)上馬。根據(jù)這個改造項目,運行后成本可以降低20%以上,每年節(jié)約成本8000萬元左右。

同時,對環(huán)境廢渣、廢水處理也是大大“減負”。清潔生產(chǎn)集成技術(shù)使原來的“三廢”變成了資源,是分散染料技術(shù)的又一次革命性突破。比如廢渣的總量,在原來已降低95%以上的基礎(chǔ)上,到2016年可再降90%;廢水總排放量可以下降到1000立方米以下,減排廢水80%以上、減少廢水COD產(chǎn)生量83%。通過對中間體產(chǎn)品的工藝升級改造項目,廢氣排放可削減20%以上。

“這些技術(shù)的集成、優(yōu)化和推廣,從經(jīng)濟效益上看,年增加利潤可達到2億元。”何旭斌說。

 
舉報收藏 0評論 0
 
更多>同類新聞
推薦圖文
推薦新聞
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  我們宗旨  |  我們使命  |  我們愿景  |  組織機構(gòu)  |  專家機構(gòu)  |  機構(gòu)分布  |  領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)  |  管理團隊  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  京ICP備050212號-1