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馬鋼第二煉鐵提高燒結煙氣脫硫效率的措施方法

   2016-04-21 冶金網3220
核心提示:脫硫排放是燒結煙氣處理的環(huán)境保護要求目標。馬鋼二鐵總廠,根據燒結煙氣脫硫設備投產后的試運行情況及效果,對相關設備及工藝進行了改造,明

脫硫排放是燒結煙氣處理的環(huán)境保護要求目標。馬鋼二鐵總廠,根據燒結煙氣脫硫設備投產后的試運行情況及效果,對相關設備及工藝進行了改造,明顯提高了系統(tǒng)的煙氣脫硫效果。

0前言

馬鋼第二煉鐵總廠有2臺300m2燒結機。過去,由于燒結原料及燃料中含有大量的硫成分,在燒結的過程中這些硫成分轉化為SO2、SO3等酸性氣體,直接向大氣中排放。經檢測1#燒結機脫硫系的煙氣排放量約52萬Nm3/h,SO2排放濃度達600~1500mg/Nm3對大氣造成了比較大的污染。

基于環(huán)境保護要求,馬鋼2007年采用了西門子—奧鋼聯公司的MEROS脫硫技術,在1#燒結機上安裝了MEROS工藝脫硫裝置。

馬鋼決定采用MEROS脫硫技術,是由于該技術已經在奧鋼聯林茨鋼廠260m2燒結機上成功地進行了應用,系統(tǒng)運行可靠,各項性能指標均已達到或超過設計要求,效果顯著。問題是,馬鋼采用MEROS脫硫技術,試運行效果并不理想。因此,針對系統(tǒng)存在的問題,第二煉鐵總廠及設備檢修公司,對系統(tǒng)設備及系統(tǒng)工藝進行了有效的改造。

通過改造,馬鋼第二煉鐵總廠的脫硫系統(tǒng),運行穩(wěn)定,日平均外排的煙氣SO2在<200mg/m3,煙氣含塵量≤50mg/Nm3,取得了明顯的環(huán)境保護效果。

1MEROS脫硫工藝原理

MEROS脫硫工藝原理:利用熟石灰作為脫硫劑,與燒結廢氣中的所有酸性成分發(fā)生反應,生成反應產物。

其中主要反應是:

2SO2+2Ca(OH)2=2CaSO2˙1/2H2O+H2O

2CASO2˙1/2H2O+O2+3H2O=2CASO4˙2H2O

SO3+Ca(OH)2=CaSO4˙H2O

2Ca(OH)2+2HCl=CaCl2˙Ca(OH)2˙2H2O

2HF+Ca(OH)2=CaF2+2H2O

MEROS煙氣脫硫系統(tǒng)工藝流程圖如圖1所示:

2試運行情況

馬鋼第二煉鐵總廠MEROS工藝脫硫系統(tǒng)于2009年5月基本建成,6月份進入系統(tǒng)的調試階段,2010年7月1日通過驗收。

在2010年試運行過程中,由于脫硫系統(tǒng)設備故障,脫硫效率不高,導致同步率和綜合脫硫率處于較低水平。

針對以上問題,總廠從2010年年底開始分別在幾個方面進行了設備改造和工藝改進,以達到提高脫硫同步率,進而提高綜合脫硫率的目的。

3設備改造

針對運行當中存在的問題,對整個脫硫系統(tǒng)進行了相關的改造,以適應現場的生產條件。

3.1稀釋風機電機頻燒問題的解決:

由于設計的原因,稀釋風機安裝在零米平臺。這樣存在兩個問題:一,管網路線長,稀釋空氣壓力損耗大,造成稀釋風機負荷大。二,稀釋風機空氣濾芯器離地面太近,吸入大量地面粉塵,易造成濾芯堵塞,電機因負荷過大燒壞。從而造成濾芯更換頻繁,稀釋風機電機頻繁燒毀,運行成本增高。作業(yè)率降低,造成與燒結機的同步率降低。改造后把稀釋風機整體上移至噴射平臺。一切問題迎刃而解。既降低了電機負荷,又延長濾芯壽命,節(jié)約成本,生產穩(wěn)定運行,重要的是作業(yè)率提高,因而同步率也相應的提高,且減少了崗位工人勞動量。

3.2船型灰斗改造:

由于設計缺陷,船型灰斗內壁積料嚴重,長時間積料瞬間大面積倒塌,導致埋刮板負荷突然加大而被拉斷,后來我們根據積料特性增設了聲波喇叭,能及時把壁附料清除,大大降低了埋刮板拉斷的幾率。

4工藝改造

4.1提高Ca(OH)2比表面積

在生產中,影響消石灰比表面積的因素有很多,但主要為化學藥劑,通過生產當中的不斷試驗和調整,逐步掌握了主要參數的調節(jié)及控制。

在生石灰下料量一定的情況下,添加混合液的多少對比表面積有影響,經過不斷地試驗生產,數據檢驗,在保證原料含水量正常情形下,我們灰水比一般控制在250—450l/t。添加化學藥劑后,化學藥劑在生石灰消化過程中,對其顆粒表面進行化學腐蝕,來增大顆粒的表面積,消石灰的比表面積有明顯提高,化學藥劑比例的不同,所得到的數據也有變化。結合我們的生產情況,最終選取的比例為:藥劑1是3%,藥劑2是2.5%。在這個比例下,生產所得數據穩(wěn)定。

4.2降低脫硫塔溫度

由于脫硫反應主要在脫硫塔內進行,塔內溫度通過塔頂20個霧化噴頭來控制,塔內溫度高則反應效率低,適當降低脫硫塔溫度能提高煙氣脫硫效率,但是過低的溫度會在塔底部形成大量的潮料,為此,結合具體生產情況,把脫硫塔溫度從90℃降到了85℃,脫硫效果有所提高。具體見表4數據

經過2010年上半年的摸索和消化,在實踐的基礎上果斷的對外方和國內配套設備及時進行了改造,使之與現場實際更加吻合,煙氣脫硫系統(tǒng)在相關人員的共同努力下,設備運行逐步趨于穩(wěn)定,與燒結機同步率漸漸提高,脫硫率也漸漸提高,大大降低了燒結煙氣中SO2的排放量。從表5中可以看出,經過改造后,2011年1~4月份同步率、脫硫率、綜合脫硫率較2010年有較大提高。同步率由2010年6~12月份平均61.9%,2011年1~4月份達到了89.87%,脫硫率由70.36%,提高到82.98%,綜合脫硫率相應的由42.81%,提高到74.17%,達到了改造的效果。

6不足及改進

6.1MEROS脫硫系統(tǒng)使用熟石灰作為脫硫劑,由于原料特性,在系統(tǒng)的運行過程中,輸灰系統(tǒng)和各個料倉很容易產生粘料及堵料現象,以及設備產生過負荷而導致故障頻發(fā),所以適當提高輸灰系統(tǒng)能力,改進各灰倉的排料通暢度,對保障作業(yè)率具有重要作用。

6.2保障生石灰質量,保證CaO含量不得低于85%,在經濟的情況下盡量提高Ca(OH)2比表面積,是提高脫硫效率的重要手段。

6.3在操作中,摸索出合適的脫硫塔溫度也是保證脫硫系統(tǒng)高效率運行的重要條件。

6.4脫硫廢棄物及時快速的處理,是保證脫硫系統(tǒng)正常運行的一個關鍵。

 
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