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中國(guó)節(jié)能網(wǎng)

茂名石化實(shí)現(xiàn)高硫裝置100%環(huán)保排放

   2018-04-16 中國(guó)石化新聞網(wǎng)34910
核心提示:近一年來(lái),茂名石化煉油分部高度重視環(huán)保管理,通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化3、4、5、6號(hào)4套高硫裝置運(yùn)行和加大環(huán)保新技術(shù)應(yīng)用,最大限度降低高硫裝置尾氣含硫物排放量,使4套高磺裝置尾氣排放在實(shí)現(xiàn)100%環(huán)保排放的基礎(chǔ)上,排放量遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
    近一年來(lái),茂名石化煉油分部高度重視環(huán)保管理,通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化3、4、5、6號(hào)4套高硫裝置運(yùn)行和加大環(huán)保新技術(shù)應(yīng)用,最大限度降低高硫裝置尾氣含硫物排放量,使4套高磺裝置尾氣排放在實(shí)現(xiàn)100%環(huán)保排放的基礎(chǔ)上,排放量遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
 
    開展“低老壞”整治 降低設(shè)備運(yùn)行故障
 
    3月17日,硫黃汽提二班內(nèi)操黃鏗霞發(fā)現(xiàn)4號(hào)硫黃裝置硫冷器溫度壓力異常,班長(zhǎng)梁紅延接報(bào)后立即帶領(lǐng)班員分析原因及排查,最終確認(rèn)是兩臺(tái)硫冷器內(nèi)漏,馬上聯(lián)系處理,及時(shí)避免了一起因設(shè)備內(nèi)漏造成的非計(jì)劃停工事故。
 
QQ截圖20180416085947

    “即日起,車間對(duì)各裝置‘低老壞’問(wèn)題分區(qū)、分階段進(jìn)行收集和治理,要求車間管理人員和班組人員本周內(nèi)將問(wèn)題收集匯總到車間……”聯(lián)合三車間主任戴國(guó)儒每天在車間微信群發(fā)出對(duì)裝置“低老壞”問(wèn)題收集整治的“追擊令”。
 
    去年8月份以來(lái),分部將4套硫黃裝置作為七大片區(qū)之一,深入開展設(shè)備“低老壞”專項(xiàng)整治,今年初,又在此基礎(chǔ)上,不斷細(xì)化完善整治方案,特別加大了對(duì)主動(dòng)治理高硫裝置設(shè)備低老壞問(wèn)題的獎(jiǎng)勵(lì)力度,同時(shí)推廣應(yīng)用設(shè)備“微報(bào)修”平臺(tái)加快治理速度,促進(jìn)了高硫裝置干部員工自覺(jué)維護(hù)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的積極性。分部相關(guān)處室和聯(lián)合三車間干部員工,先后對(duì)4套硫黃裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“掃雷”式排查,從現(xiàn)場(chǎng)跑冒滴漏到各類設(shè)備隱患再到員工習(xí)慣性不良操作行為,進(jìn)行了統(tǒng)一匯總并迅速開展分類整治。
 
    他們不斷加大巡檢力度,外操在現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)記錄,一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,第一時(shí)間將問(wèn)題報(bào)給班長(zhǎng),邊發(fā)現(xiàn)邊整改,對(duì)于未能解決的問(wèn)題則利用“微報(bào)修”平臺(tái)進(jìn)行上傳留底,班組和車間同時(shí)跟蹤問(wèn)題處理,使低老壞整改效率進(jìn)一步提高。
 
    僅今年一季度,分部在高硫裝置設(shè)備“低老壞”整治行動(dòng)中,共查出并整治各類“低老壞”問(wèn)題600多項(xiàng),徹底解決了機(jī)組漏油、中壓鍋爐水泵P3009A軸承異響等好5項(xiàng)重大設(shè)備運(yùn)行隱患,不但有效降低了設(shè)備運(yùn)行故障,還明顯改善了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,為高硫裝置實(shí)現(xiàn)環(huán)保排放夯實(shí)了基礎(chǔ)。
 
    從嚴(yán)指標(biāo)監(jiān)控 主動(dòng)消除環(huán)保排放瓶頸
 
    4月8日7時(shí)05分,5號(hào)硫黃內(nèi)操吳興華在監(jiān)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)裝置酸性氣處理量由5700m立方米/小時(shí)快速上升至7300立方米/小時(shí),他立即加強(qiáng)操作調(diào)整,細(xì)心根據(jù)氣量變化情況優(yōu)化燃燒爐配風(fēng)。整整一個(gè)多小時(shí),吳興華目不轉(zhuǎn)睛緊盯操作面板,牢牢控好關(guān)鍵參數(shù),在他和全班員工的共同努力下,未對(duì)生產(chǎn)造成任何不良影響,確保了整個(gè)過(guò)程5、6號(hào)硫黃煙道氣排放不超標(biāo)。
 
    近一年來(lái),煉油分部不斷加強(qiáng)高硫裝置環(huán)保指標(biāo)監(jiān)控,引導(dǎo)干部員工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、解決各類環(huán)保隱患,確保高硫裝置實(shí)現(xiàn)100%環(huán)保排放。
 
    去年10月,5號(hào)硫黃裝置煙氣二氧化硫排放濃度突然出現(xiàn)異常,較平時(shí)高出了近一倍,雖然沒(méi)有超出排放指標(biāo),但異常波動(dòng)仍引起了分部安環(huán)處及聯(lián)合三車間的高度重視。安環(huán)處技術(shù)人員和車間工藝員對(duì)相關(guān)流程逐一進(jìn)行“把脈”,對(duì)每個(gè)可疑因素仔細(xì)排查甄別,最終確定是由于尾氣凈化器系統(tǒng)氫氣濃度波動(dòng)導(dǎo)致。通過(guò)開展專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)和一系列優(yōu)化調(diào)整,同時(shí)制定下發(fā)了《5號(hào)硫黃日常操作指導(dǎo)細(xì)則》,成功將煙氣二氧化硫排放濃度控穩(wěn)定在20毫克/立方米左右。
 
    今年2月, 3、4號(hào)硫黃裝置由于受到儀表影響,操作頻繁出現(xiàn)波動(dòng),給環(huán)保排放帶來(lái)嚴(yán)重威脅。裝置干部員工沉著冷靜應(yīng)對(duì),一面及時(shí)聯(lián)系儀表技術(shù)人員處理,一面進(jìn)行生產(chǎn)工藝調(diào)整,最大限度降低了含硫排放物對(duì)大氣的污染。
 
    近一年來(lái),分部干部員工主動(dòng)排查、解決各類環(huán)保排放隱患130余項(xiàng),確保了高硫裝置排放質(zhì)量指標(biāo)全程受控。
 
    加快環(huán)保技改技術(shù)應(yīng)用 提升環(huán)保排放水平
 
    “師傅,尾氣設(shè)施看著新舊程度為何大不一樣?”在3套高硫裝置現(xiàn)場(chǎng),去年入職的新員工,在現(xiàn)場(chǎng)走流程時(shí)都有著同樣的疑問(wèn)。
 
    去年來(lái),隨著國(guó)家環(huán)保排放要求越來(lái)越嚴(yán)格,分部不斷加大實(shí)施硫黃裝置技術(shù)改造,去年6月底,4套硫磺裝置的尾氣達(dá)標(biāo)設(shè)施相繼建成投用,同時(shí)還實(shí)施了低分氣代替瓦斯作為燃料氣等多項(xiàng)技術(shù)改造方案,并對(duì)裝置流程進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化整合。改造后的3號(hào)硫磺裝置煙氣二氧化硫濃度從原來(lái)的800毫克/立方米左右降至目前的100毫克/立方米以下,硫回收率由99.93%提高到99.96%,5、6號(hào)硫黃裝置更是達(dá)到25毫克/立方米,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
 
    以往硫磺裝置在停工過(guò)程中,尾氣二氧化硫濃度都較日常生產(chǎn)時(shí)偏高,對(duì)環(huán)境造成一定影響。為了解決該難題,3月初,分部技術(shù)人員在獲知熱氮除硫技術(shù)在國(guó)內(nèi)試驗(yàn)成功的消息后,立即實(shí)地考察,并結(jié)合裝置生產(chǎn)實(shí)際,多次開展討論和推演,最終制定出了較為完善的熱氮除硫方案。4月10日,他們利用4號(hào)硫黃回收裝置停工檢修的時(shí)機(jī),改變以往用瓦斯或酸性氣除硫的傳統(tǒng)方法,在不停加氫反應(yīng)器的情況下通入熱氮吹硫并配合鈍化,整個(gè)吹硫過(guò)程經(jīng)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,尾氣二氧化硫濃度達(dá)到50 毫克/立方米,且無(wú)次污染物產(chǎn)生。該新技術(shù)的應(yīng)用成功,標(biāo)志著公司邁進(jìn)了高含硫裝置停工實(shí)現(xiàn)100%環(huán)保排放的新時(shí)代。
 
    近一年來(lái),分部相繼在4套高硫裝置實(shí)施增設(shè)硫坑脫氣線、尾氣洗滌、降低急冷水和貧液溫度等十多項(xiàng)環(huán)保技術(shù)改造,使目前4套高硫裝置尾氣二氧化硫排放濃度平均值保持在30毫克/立方米左右,遠(yuǎn)低于國(guó)家最新的100 毫克/立方米標(biāo)準(zhǔn)。
 
 
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