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大慶石化公司熱電廠深化管理挖掘節(jié)能潛力的調查

   2014-01-15 中國節(jié)能網3320
核心提示:  1月12日晚8時,大慶石化公司熱電廠汽機車間員工陳潤接到調度指令,不到20分鐘便迅速完成給水泵的切換操作,以保障當供水量增加到給水泵聯(lián)動臨界值時,保持單臺泵運行,最大限度節(jié)電
  1月12日晚8時,大慶石化公司熱電廠汽機車間員工陳潤接到調度指令,不到20分鐘便迅速完成給水泵的切換操作,以保障當供水量增加到給水泵聯(lián)動臨界值時,保持單臺泵運行,最大限度節(jié)電。這是該廠精細化管理挖潛增效的一個縮影。

  2013年,大慶石化公司熱電廠在可靠發(fā)電供汽的基礎上,實現(xiàn)挖潛增效3377萬元。在生產規(guī)模不斷擴張、節(jié)能減排難度越來越大的情況下,這個廠是如何把握產能和節(jié)能關系,深挖節(jié)能潛力的呢——
  這個廠技術管理人員正在分析發(fā)電機組優(yōu)化指標。


  轉思路,激活創(chuàng)效細胞

  大慶石化公司熱電廠是大慶石化公司的自備電廠,1985年9月建成投產,現(xiàn)有6臺410噸/小時高溫高壓鍋爐、3臺58兆瓦熱水鍋爐、2臺220噸/小時循環(huán)流化床鍋爐和8臺汽輪發(fā)電機組,總裝機容量32.5萬千瓦。

  近年來,這個廠堅持“全面協(xié)調可持續(xù)的”發(fā)展觀,在大慶石化公司全面實施挖潛增效的大環(huán)境下,通過嚴把原料質量關、加快技術改造步伐、優(yōu)化生產運行方式等措施,穩(wěn)步推進節(jié)能降耗工作。雖然設備還是那些設備、人員還是那些人員,但是2009年以來,這個廠發(fā)電標準煤耗率等關鍵業(yè)績指標年年創(chuàng)歷史可比最好水平。

  2013年是大慶石化公司的“管理提升年”。當這個廠的黨政領導帶著“以挖潛增效為抓手促進管理提升”的思路深入一線調研時,發(fā)現(xiàn)部分干部員工,因連年經濟指標的提升而產生了“小富即安”的心理,重生產、輕成本的思想有所抬頭,針對這一情況,這個廠黨政班子經過科學研究,確定了“向外比照先進找差距,向內精細管理挖潛能”的工作思路,并將發(fā)電標準煤耗率、廠用電率等多項經濟指標,與中國石油系統(tǒng)內行業(yè)電廠進行對標比較,深入分析企業(yè)面臨的生產形勢,以及在挖潛增效方面存在的優(yōu)勢和差距。

  不比不知道,一比嚇一跳。經過對標分析,讓全廠干部員工感受到了壓力,也激活了大家頭腦中的創(chuàng)效細胞,堅定了大家做好挖潛增效工作的信心和決心,全廠上下形成了“挖潛增效無止境”的共識。

  思路一變天地寬。當全廠干部員工用成本思維、用科學的眼光重新審視各個工作環(huán)節(jié)時,一個個造成能源浪費的問題被提了上來,一個個節(jié)能降耗的措施落實了下去。

  停用一臺效率低的汽輪機組,根據(jù)化工裝置的蒸汽需求,優(yōu)先投用高效率機組,提高熱電廠聯(lián)產比例,降低發(fā)電標準煤耗率,年降低成本1275萬元;回收新建循環(huán)流化床鍋爐降溫池排水,實現(xiàn)水的重復利用,年降低成本30萬元;試驗標定磨煤機鋼球裝載量與運行電流的對應關系,使磨煤機始終保持最佳出力運行,切削中繼水泵葉輪、改造循環(huán)水泵葉輪,水泵運行電流下降,流量反而增加,年降低成本130萬元……

  目前已進入施工階段的四號、五號總變電所雙電源改造項目,預計建成投用后年可降低成本5000余萬元。

  精管理,創(chuàng)效聚沙成塔

  1月7日,在電氣車間檢修作業(yè)間,地面上整齊擺放著三四臺拆開的舊電機,班長韓家祥正帶著幾名員工將這些舊電機的零部件進行重組。

  “這些舊電機單個都不能使用了,但有一些零件是完好的,重新組裝起來,還能讓它們再次轉起來。去年,我們成功修復了11臺廢舊電機,讓它們重新上崗。”韓家祥樂呵呵地查看著重新組裝的電機說。

  這個廠堅持向精細管理要效益,把目光對準生產運行、設備維護、日常辦公等方方面面,從節(jié)約每一滴水、每一度電、每一張紙入手,通過科學管理、精細管理,深挖企業(yè)內部潛力,控制費用、降低成本。

  深入開展修舊利廢工作。這個廠充分利用內部檢修維護技術資源,對下線的廢舊閥門、泵軸、口環(huán)、軸套等備件進行修復,降低材料費用,以小投入換大產出,2013年,通過修舊利廢累計降低成本79萬元。

  優(yōu)化耗電較高的汽輪機輔機系統(tǒng)運行方式。通過多次現(xiàn)場實驗,這個廠科學設置汽輪機給水泵的報警啟動值,當給水壓力臨近報警值時,及時調整機、爐、電的負荷,平衡給水母管壓力,在保證正常生產的前提下,最大限度減少設備運行臺數(shù)。

  在汽機車間現(xiàn)場,車間主任霍久山指著正在運轉的汽輪機給水泵說:“像這樣的給水泵我們共有8臺,單臺每小時用電2300千瓦時,一天24小時下來就要55200千瓦時,消耗巨大。經過優(yōu)化調整,現(xiàn)在一般情況下,我們只需開啟4臺泵,就可以滿足生產需求,電耗降下去了,效益自然就提上來了。去年一年,僅優(yōu)化給水泵運行方式、降低電耗這一塊,我們就省下了230多萬元!”

  優(yōu)化采暖伴熱系統(tǒng)。對于工作介質本身散熱的泵房以及無人值守的泵房,采取加裝供水截斷閥、拆除暖氣等方法,控制泵房內的溫度,降低原煤消耗,共加裝截斷閥43組,拆除暖氣4組,對全廠疏水系統(tǒng)進行排查,對存在漏點的疏水器進行修復,減少了蒸汽消耗,降低成本165萬元。

  在熱電廠辦公室主任徐立忠的電腦里,一項項差旅費、會務費等費用的支出明細表清晰可見。“我們不斷加強各項費用的支出和管控,差旅費在預算指標的基礎上降低10萬元,會議費在預算指標5萬元基礎上降低4萬元。對于物料消耗、雜品等費用,都要嚴格審批把關,這樣一來,20多萬的費用也省下了。”

  這個廠按照“既抱西瓜又撿芝麻”的原則,在優(yōu)化生產的同時,加強對差旅費、會務費等費用的控制,甚至對辦公耗材、節(jié)水節(jié)電等“小打小鬧”的事也毫不放松。

  能通過網絡自動化系統(tǒng)傳輸?shù)奈募⒉牧系?,禁止打??;需要紙質存檔的文件,要求雙面打印。在這個廠生產現(xiàn)場、辦公區(qū)的水池、空調、電源開關旁都粘貼寫有“請隨手關燈”“請節(jié)約用水”等內容的節(jié)能提示貼。相關部門定期檢查、講評長流水、長明燈情況,時刻提醒員工養(yǎng)成節(jié)約的好習慣,真正做到勒緊“錢袋子”,過好“緊日子”。

  細算賬,共譜創(chuàng)效新篇

  “看!上個月的能耗排名,唐萬軍又是全班最低的,獎金又能多拿100多元!”1月8日,在鍋爐車間公示板前,運行四班的幾名員工圍在2013年12月份車間“小指標核算”考核公示板前熱烈地討論著。

  無論是安全生產還是降低成本,調動員工的積極性是關鍵。這個廠根據(jù)生產特點,在鍋爐車間推行“小指標核算法”,將各項能耗指標分解到班、細化到人,每個人的獎金收入都與崗位能耗指標掛鉤,使得挖潛增效工作細致入微。

  鍋爐車間運行四班班長賈洪彬,拿著自己的一個考核記錄本邊翻邊說:“我們車間第一個打破了吃大鍋飯的獎金分配機制,將能耗指標等13項內容,全都納入獎金考核中,每一項都有章可循,我們每月拿多少獎金,都憑指標說話。”

  鍋爐車間司爐工唐萬軍對此感觸頗深:“剛開始,我沒太在意,操控和以前一樣,可到了月底算下來,水、電、煤這些能耗比別人多,獎金就有了100多元的差距,雖然錢不多,但面子上過不去呀,別人能做到的,我為啥就做不到呢?”

  只要精心,能耗用的多少,通過技術手段是可控的。為了讓自己的崗位、班組在考核中名列前茅,員工們全都鉚足了勁兒,誰也不甘心自己管控的設備考核排名靠后,形成了“人人心中有成本,人人手中摳成本”的良好氛圍,徹底扭轉了過去員工只關注生產,不關注成本的局面。

  “小指標核算法”的實施,有效增強了員工的成本意識,激發(fā)了員工的工作熱情,各班組人人會算經濟賬,生產能耗深層次潛力被挖了出來,既出了人才,又有了效益,成本降了,收入高了,個人和企業(yè)都受益。

  在“小指標核算法”取得初步成效后,這個廠在全廠運行班組推廣了這一做法,并結合檢修班組的工作特點,在檢修車間推行“工時制”做法,用科學的激勵約束機制,使每一名員工都成為降本增效的主體,激發(fā)了基層員工爭當創(chuàng)效先鋒的熱情。

  隨著員工節(jié)能意識的提高,這個廠實施小改革、小發(fā)明的人也越來越多了。維修一車間工人孟德林研制的“手動畫線找平衡”法,通過簡單的公式和步驟,快速使設備的振動值達標,勝過價值20多萬元的儀器;鍋爐車間賈洪彬多年來自主研發(fā)“制粉系統(tǒng)交叉管改造”“鋼絲繩穿越障礙物保護器”等各類小改造項目23項,為企業(yè)帶來了上百萬元的經濟效益。

  如今,大慶石化熱電廠已建立起全員、全方位、全過程的“立體節(jié)能”管理體系。“每個環(huán)節(jié)一小步,總體效果一大步”,在這一科學的管理體系下,每一名員工都在各自崗位上,為企業(yè)的安全經濟高效運行貢獻著自己的智慧和力量,合力奏響了一曲創(chuàng)效新樂章。
 
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