四平昊華化工有限公司實(shí)施能源監(jiān)控管理以來,以“強(qiáng)管理、重技改”為抓手,扎實(shí)開展節(jié)能工作,取得實(shí)效。去年至今,累計(jì)通過節(jié)約水、電、汽創(chuàng)造效益達(dá)千萬元。
據(jù)了解,為切實(shí)做好節(jié)能工作,四平昊華成立了以技術(shù)研發(fā)處牽頭,專業(yè)副總工負(fù)責(zé),兩紀(jì)管理配合的能源監(jiān)管小組,每天至少兩次不定時(shí)巡檢。并利用晨會(huì)時(shí)間,水電汽分廠通報(bào)每天的送水、送汽和電力運(yùn)行情況,對用量增幅區(qū)域予以公布、說明,方便公司第一時(shí)間做出調(diào)整。同時(shí),加強(qiáng)日常管理,提高員工節(jié)能責(zé)任感。去年入冬前,公司對停產(chǎn)車間、閑置庫房進(jìn)行仔細(xì)排查,將部分取暖設(shè)施拆除、合并,減少不必要的消耗。對供暖室溫進(jìn)行泵房調(diào)節(jié),保證熱能有效使用,防止浪費(fèi)。持續(xù)做好余熱回用,聚氯乙烯廠將轉(zhuǎn)化熱水供給聚合熱水升溫及pvc包裝廠房、主控室、辦公室暖氣取暖,年節(jié)約蒸汽費(fèi)用近180萬元。讓職工算筆“經(jīng)濟(jì)賬”,一支供熱伴管疏水器的價(jià)值遠(yuǎn)低于噸蒸汽成本,維護(hù)好疏水器就是“效益”,對于失靈的疏水器及時(shí)修復(fù)、更換也是一筆不小的節(jié)約賬。通過種種措施,冬季取暖蒸汽消耗明顯下降,節(jié)約費(fèi)用近10萬元。
加強(qiáng)崗位操控,保證公司自用井開車率和產(chǎn)水量,減少自來水采購量,各分廠合理調(diào)控防凍長流水流量,最大限度減少水浪費(fèi)。自去年8月份起,公司自用井產(chǎn)水完全滿足了生產(chǎn)需求,減少采購成本10余萬元。更改廠區(qū)照明設(shè)置,保證照明的同時(shí),使用最合理的用燈設(shè)置,嚴(yán)控非生產(chǎn)用電,職工節(jié)約意識提高,“人走燈熄”成為習(xí)慣,月可節(jié)約電費(fèi)萬余元。
重視“小改小革”、“職工合理化建議”在生產(chǎn)中的應(yīng)用,公司“花錢”買員工的“金”點(diǎn)子,鼓勵(lì)關(guān)注生產(chǎn),參與管理,去年公司累計(jì)收到“合理化建議”351條,其中節(jié)能降耗的216條。壓濾分廠改變打料、壓濾時(shí)間和方式,工作由原來的8小時(shí)平均分配,變?yōu)榉咫姇r(shí)蓄料、維護(hù)設(shè)備、清理現(xiàn)場,谷電時(shí)壓濾生產(chǎn),有效利用時(shí)間,提高了工作效率的同時(shí)又節(jié)約能耗。聚氯乙烯電石破碎、氯堿二廠電解槽運(yùn)行等都實(shí)施“躲峰填谷”的用電方式生產(chǎn),累計(jì)節(jié)約電費(fèi)360萬元。抓住技改,對氯堿二廠冷水循環(huán)泵車削葉輪改造,減少功率,年節(jié)約電費(fèi)11萬;用75t/h爐脫鹽水泵代替35t/h爐兩臺(tái)水泵節(jié)約電能;優(yōu)化、調(diào)整使用變壓器等技術(shù)改造項(xiàng)目節(jié)約能耗900余萬元。









