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中國石油零堿渣液化氣深度脫硫獲突破

   2015-04-17 中國石油新聞中心2200
核心提示:新技術使液化氣硫醇脫除率由80%提高至95%,脫后總硫含量達到5ppm,堿液消耗量減少90%,堿渣排放量為零,MTBE產品含硫15ppm至20ppm,可大幅降低企業(yè)環(huán)境成本。

4月11日,經過連續(xù)4個月安全生產和平穩(wěn)運行,慶陽石化公司年30萬噸液化氣深度脫硫醇—超重力法堿液循環(huán)再生技術工業(yè)試驗裝置通過72個小時生產標定,產品質量、能耗物耗和環(huán)保排放指標優(yōu)于工業(yè)試驗預期目標,標志著中國石油石油化工研究院自主研發(fā)的,兼顧液化氣深度脫硫和堿渣大幅減排的大型化、工業(yè)化應用開發(fā)取得成功,在液化氣下游加工綜合優(yōu)化和質量效益提升上獲得突破。

新技術使液化氣硫醇脫除率由80%提高至95%,脫后總硫含量達到5ppm,堿液消耗量減少90%,堿渣排放量為零,MTBE產品含硫15ppm至20ppm,可大幅降低企業(yè)環(huán)境成本。以開展工業(yè)試驗的慶陽石化為例, 新技術每年可為企業(yè)創(chuàng)效1000余萬元。

傳統(tǒng)液化氣脫硫技術(Merox法)所應用的堿液需要再生循環(huán)利用,但生成的二硫化物無法從堿液中高效分離,造成反挾帶,成為當前Merox法的技術瓶頸。為低成本克服MTBE含硫限制與堿渣排放的矛盾,2013年,“液化氣深度脫硫工業(yè)試驗”通過集團公司煉化板塊開題論證。石化院與慶陽石化公司、東北煉化工程公司葫蘆島設計院聯(lián)合攻關,攻克難題,形成國內唯一實現(xiàn)堿渣零排放的液化氣深度脫硫先進技術。

 
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