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煤氣化廢水深度處理技術(shù)方法

   2015-07-06 價(jià)值中國(guó)2920
核心提示: 煤化工企業(yè)排放廢水以高濃度煤氣洗滌廢水為主,CODCr一般在5000mg L左右,氨氮在200~500mg L,廢水含有酚類、多環(huán)芳香族化合物及含氮、氧、硫的雜環(huán)化合物等有機(jī)污染物,是一種典型的難降解有機(jī)工業(yè)廢水。

煤化工企業(yè)排放廢水以高濃度煤氣洗滌廢水為主,CODCr一般在5000mg/L左右,氨氮在200~500mg/L,廢水含有酚類、多環(huán)芳香族化合物及含氮、氧、硫的雜環(huán)化合物等有機(jī)污染物,是一種典型的難降解有機(jī)工業(yè)廢水。

單一廢水處理單元難以同時(shí)有效脫除上述污染物。筆者針對(duì)煤氣化廢水的水質(zhì)特點(diǎn),提出以常規(guī)預(yù)處理(隔油-氣浮-脫酚-蒸氨)+高效組合生物處理(二級(jí)內(nèi)循環(huán)UASB-ABFB)+高級(jí)氧化處理(臭氧活性炭)為主體的組合工藝進(jìn)行處理,出水可滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。

1材料與方法

1.1廢水水質(zhì)及出水水質(zhì)要求

煤氣化廢水的水量水質(zhì)會(huì)隨煤種和氣化工藝的不同而存在很大區(qū)別。目前我國(guó)一些煤制氣項(xiàng)目選擇豐富廉價(jià)的褐煤為原料,多采用煤氣化工藝中占有主要地位的魯奇加壓氣化技術(shù)。筆者以國(guó)內(nèi)某煤化工企業(yè)的實(shí)際廢水進(jìn)行工藝研究,其水質(zhì)見表1。

出水水質(zhì)執(zhí)行GB8978-1996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

1.2廢水處理工藝流程

由于該廢水中難降解物質(zhì)較多,處理較困難,故主要考慮難生物降解物質(zhì)的去除。工藝流程見圖1。

1.3試驗(yàn)裝置及運(yùn)行條件

本研究采用兩級(jí)內(nèi)循環(huán)UASB-ABFB組合生化系統(tǒng)對(duì)常規(guī)預(yù)處理后的煤氣化廢水進(jìn)行二級(jí)處理,并采用臭氧活性炭工藝進(jìn)行深度處理。

1.3.1二級(jí)內(nèi)循環(huán)UASB-ABFB反應(yīng)器

內(nèi)循環(huán)UASB是在普通UASB反應(yīng)器基礎(chǔ)上增加一套內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),其對(duì)進(jìn)水水溫、pH、難降解有機(jī)物和CODCr的適應(yīng)能力更佳。二級(jí)內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器主體分別由D20cm×120cm、D25cm×120cm的圓形有機(jī)玻璃柱制成,上部均設(shè)三相分離器,有效容積分別為35、55L,為保持反應(yīng)器內(nèi)溫度,外壁裹有保溫材料并設(shè)有恒溫設(shè)施。運(yùn)行條件為(30±2)℃,pH控制在7.3~8.0,HRT分別為8、12.5h。

ABFB反應(yīng)器為矩形有機(jī)玻璃反應(yīng)器,尺寸為45cm×25cm×38cm,反應(yīng)器中均勻分布兩個(gè)垂直折流板,廢水在反應(yīng)器內(nèi)沿導(dǎo)流板作上下折流流動(dòng)。整個(gè)反應(yīng)器相當(dāng)于3個(gè)完全混合的反應(yīng)器串聯(lián)在一起,采用立方體聚乙烯(PE)多孔填料為生物載體,反應(yīng)器底部鼓風(fēng)曝氣提供載體流化動(dòng)力和反應(yīng)耗氧。運(yùn)行條件為(30±2)℃,pH控制在6.8~7.5,HRT為8h,DO控制在1.0mg/L。

1.3.2深度處理

二級(jí)生化出水首先進(jìn)入預(yù)混罐內(nèi)進(jìn)行臭氧預(yù)曝氣,以O(shè)ZORB-X20小型水冷臭氧發(fā)生器為氣源,溶解一定濃度臭氧的廢水再經(jīng)提升泵進(jìn)入臭氧氧化塔,調(diào)節(jié)流量可控制空速,塔內(nèi)裝填活性炭。氧化塔尺寸為D20cm×100cm,填料裝填體積為20L。

1.4生物反應(yīng)器的啟動(dòng)與馴化

生物反應(yīng)器的運(yùn)行主要分為兩個(gè)階段:第一階段為微生物的馴化和固定化階段,為期30d;第二階段為工藝參數(shù)、運(yùn)行控制研究階段,為期90d。

將厭氧顆粒污泥(取自酒精行業(yè)廢水處理過(guò)程)投入到內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器中開始馴化,接種量分別為8、5kg。進(jìn)水CODCr由預(yù)處理后的煤氣化廢水和葡萄糖提供,初始階段廢水CODCr占總CODCr的20%,總CODCr約為3500mg/L。在出水相對(duì)穩(wěn)定的前提下逐步增加廢水用量,一般每次提高10%直至100%,完成馴化過(guò)程。

采用兩級(jí)內(nèi)循環(huán)UASB出水與生活污水的混合水(體積比為5∶1)啟動(dòng)ABFB,接種污泥取自某市政污水處理廠二沉池的剩余活性污泥,池內(nèi)投入PE填料,體積占總?cè)莘e的40%。悶曝2d后開始連續(xù)進(jìn)水,控制不同HRT,定時(shí)檢測(cè)進(jìn)出水水質(zhì)情況。當(dāng)出水COD≤100mg/L,NH4+-N≤15mg/L,用克氏定氮法測(cè)定載體中微生物量≥10g/L,可認(rèn)為基本完成生物馴化和固定化階段。

1.5分析方法

CODCr采用重鉻酸鉀法(GB/T11914—1989)測(cè)定;氨氮采用納氏試劑分光光度法(HJ535—2009)測(cè)定;總氮采用GB/T11894—1989相關(guān)方法分析;堿度使用METTLERTOLEDOT50自動(dòng)電位滴定儀測(cè)定;揮發(fā)酚和總酚的測(cè)定分別采用4-氨基安替比林分光光度法(HJ503—2009)和Folin-Ciocalteu比色法;pH用便攜式pH計(jì)進(jìn)行測(cè)定;石油類采用紅外分光光度法測(cè)定。

2結(jié)果與討論

2.1兩級(jí)內(nèi)循環(huán)UASB-ABFB生化系統(tǒng)運(yùn)行及性能

由表1可知,預(yù)處理后廢水中仍含有較高的COD、氨氮、酚類,并含有多種難降解有機(jī)污染物,屬難生化處理有機(jī)廢水(B/C=0.23<0.3)。本階段處理難點(diǎn)在于降解以非揮發(fā)酚為主的COD和脫除高濃度氨氮。筆者在厭氧-好氧二級(jí)生物處理基礎(chǔ)上,以二級(jí)內(nèi)循環(huán)UASB-ABFB作為生物處理運(yùn)行方式。

2.1.1二級(jí)內(nèi)循環(huán)UASB運(yùn)行效果

預(yù)處理后的煤氣化廢水進(jìn)入完成馴化的二級(jí)內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器中,運(yùn)行情況如圖2所示。進(jìn)水COD為(3650±80)mg/L時(shí),出水COD可達(dá)到(550±50)mg/L,COD去除率可穩(wěn)定在85%左右。

UASB反應(yīng)器中厭氧顆粒污泥的產(chǎn)甲烷活性(以CH4計(jì))為4.887g/(g?d)。UASB反應(yīng)器經(jīng)過(guò)啟動(dòng)、馴化和長(zhǎng)期運(yùn)行,形成了能適應(yīng)煤氣化廢水的厭氧顆粒污泥,直徑范圍在0.1~0.5cm(見圖3),利用透射電鏡的超微切片技術(shù)對(duì)顆粒污泥各層面上的生物相進(jìn)行剖析。發(fā)現(xiàn)顆粒表層不同類型的細(xì)菌多以微小菌落群的形式分布,在向內(nèi)接近表面的部分混棲菌群才逐漸增多,呈遞增趨勢(shì),且菌體密度大,細(xì)胞代謝旺盛、活力強(qiáng)。顆粒內(nèi)層菌體密度降低,畸形和死亡的細(xì)胞數(shù)目呈遞增趨勢(shì)。

2.1.2ABFB運(yùn)行效果及性能

將UASB出水與生活污水按照體積比5∶1混合后泵入ABFB反應(yīng)器,控制流量以考察HRT對(duì)污染物去除情況的影響,見表2。

由表2可見,在ABFB中CODCr、NH4+-N和TN同時(shí)下降,HRT=8h時(shí)污染物降至最低值。NH4+-N和TN同時(shí)下降,說(shuō)明硝化和反硝化同時(shí)進(jìn)行,聚乙烯載體為微生物的生長(zhǎng)增殖提供了適合的場(chǎng)合并保持各種細(xì)菌特有的生物活性(見圖4,在聚乙烯填料表面固定的微生物具有很好的生物活性),每一塊載體構(gòu)成一個(gè)微型的同時(shí)硝化反硝化反應(yīng)器(SND),實(shí)現(xiàn)了脫除高濃度氨氮的目的。經(jīng)ABFB反應(yīng)器處理后,煤氣化廢水中的氨氮達(dá)到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),但殘余的CODCr不能進(jìn)一步降低,需要進(jìn)行深度處理。

2.2深度處理效果

煤氣化廢水經(jīng)預(yù)處理及生化處理后,大部分污染物質(zhì)得到去除,但某些污染物仍達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn),需進(jìn)行深度處理,實(shí)驗(yàn)選用去除率高、占地面積小、無(wú)二次污染的臭氧活性炭氧化法處理。溫度為25℃、空速為3h-1時(shí),考察了臭氧投加質(zhì)量濃度對(duì)污染物去除效果的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著臭氧流量的增加,CODCr去除率升高,當(dāng)水中臭氧質(zhì)量濃度>6mg/L時(shí),CODCr去除率升高的趨勢(shì)減緩。分析其原因認(rèn)為臭氧在水中溶解度較小且易分解,臭氧投加量繼續(xù)增加時(shí)臭氧的利用率有所下降,且投加量大會(huì)增加能耗。實(shí)驗(yàn)確定水中臭氧適宜質(zhì)量濃度為6mg/L時(shí),出水CODCr為21.8mg/L,可達(dá)到GB8978—1996的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

3結(jié)論

(1)常規(guī)預(yù)處理(隔油-氣浮-脫酚-蒸氨)+二級(jí)生物處理(二級(jí)內(nèi)循環(huán)UASB-ABFB)+深度處理(臭氧活性炭)組合工藝對(duì)煤化工廢水的處理效果好,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

(2)系統(tǒng)總的水力停留時(shí)間比現(xiàn)有文獻(xiàn)報(bào)道的短,各項(xiàng)出水指標(biāo)均滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

原標(biāo)題:煤氣化廢水深度處理技術(shù)方法

 
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