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中石油撫順石化烯烴廠實現(xiàn)節(jié)能降耗

   2015-08-17 中國石油報 2610
核心提示:“烯烴廠丁苯橡膠轉(zhuǎn)化率提高后,助劑單耗大幅降低,2個多月來增效452萬元。”8月10日,撫順石化公司生產(chǎn)調(diào)度會上,財務(wù)部負責人對烯烴廠提升丁苯橡膠轉(zhuǎn)化率降低三劑費用情況進行了通報。

“烯烴廠丁苯橡膠轉(zhuǎn)化率提高后,助劑單耗大幅降低,2個多月來增效452萬元。”8月10日,撫順石化公司生產(chǎn)調(diào)度會上,財務(wù)部負責人對烯烴廠提升丁苯橡膠轉(zhuǎn)化率降低三劑費用情況進行了通報。

烯烴廠年20萬噸丁苯橡膠裝置是撫順石化公司唯一橡膠裝置,也是百萬噸乙烯工程主要裝置。按照專利商提供的工藝包,這一裝置自2012年開工以來一直生產(chǎn)62%轉(zhuǎn)化率的橡膠產(chǎn)品。經(jīng)技術(shù)人員研究測算后發(fā)現(xiàn),這一裝置的生產(chǎn)工藝具備生產(chǎn)62%和70%兩種轉(zhuǎn)化率產(chǎn)品的條件,而且70%轉(zhuǎn)化率的生產(chǎn)條件下參與反應(yīng)的原料丁二烯、苯乙烯和乳化劑、活化劑、氧化劑等主要助劑的加料量均比62%轉(zhuǎn)化率低,可提高原料一次利用率的同時,降低裝置動力、三劑等消耗,對提高裝置生產(chǎn)效率、降低裝置生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品創(chuàng)效能力具有非常重要的意義。

今年年初以來,撫順石化為提高裝置經(jīng)濟運行能力,開始進行丁苯橡膠70%轉(zhuǎn)化率的技術(shù)攻關(guān),對28種助劑逐一進行研究測算,分析每種助劑配比與產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率、質(zhì)量的關(guān)系。4月14日開始,丁苯橡膠裝置調(diào)整了2線聚合配方,開始高轉(zhuǎn)化率SBR1500E牌號產(chǎn)品的試生產(chǎn)工作。5月6日開始對3線聚合配方進行了調(diào)整,開始高轉(zhuǎn)化率SBR1502牌號產(chǎn)品的試生產(chǎn)工作。在試生產(chǎn)過程中,通過調(diào)整氧化—還原體系加料比,調(diào)節(jié)劑加料量和終止劑、硫化促進劑的加料量,確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。經(jīng)過2個多月的穩(wěn)定生產(chǎn),目前兩條生產(chǎn)線運行穩(wěn)定,產(chǎn)品優(yōu)級品率達到100%。丁苯橡膠車間生產(chǎn)副主任張文靜給記者算了一筆賬,她說:“提升轉(zhuǎn)化率后,每噸橡膠產(chǎn)品可分別節(jié)省原料成本71.75元、三劑成本75.4元、動力成本27.414元,按裝置目前的加工量,年可節(jié)約生產(chǎn)成本2000余萬元。而且轉(zhuǎn)化率提高后,裝置蒸汽等能耗明顯下降,6月裝置在43%負荷開工的情況下,綜合能耗達到了集團公司同類裝置平均水平。”

“既然提升轉(zhuǎn)化率的效果這么好,為什么到現(xiàn)在才開始這項攻關(guān)?”面對記者的疑問,張文靜說:“以前,我們主要是為了確保裝置生產(chǎn)穩(wěn)定。橡膠生產(chǎn)工藝涉及產(chǎn)品配方,光助劑就有28種之多,如果裝置剛開工時就調(diào)整轉(zhuǎn)化率,很可能造成生產(chǎn)大幅波動。因此,裝置采取了兩步走戰(zhàn)略,先保裝置穩(wěn)定生產(chǎn),產(chǎn)品合格率達標后再優(yōu)化各種指標,逐漸達到經(jīng)濟運行的目標。裝置在2012年開工時優(yōu)級品率只有30.84%,經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)、設(shè)備改造和強化管理,裝置生產(chǎn)日趨穩(wěn)定,2013年5月產(chǎn)品優(yōu)級品率達到100%后,裝置才逐漸轉(zhuǎn)入優(yōu)化生產(chǎn)階段。”

撫順石化公司經(jīng)濟考核的倒逼機制是他們決心攻關(guān)的一大因素。“以前,每個月月末這幾天是我們技術(shù)人員最痛苦的日子,因為裝置各種消耗居高不下,我們要反復(fù)向上級主管部門打報告說明超標原因,車間也因此月月被扣錢。”提起“變身”前的難挨日子,丁苯橡膠車間技術(shù)員邵金鋼用了“痛苦”這個詞,他說:“我們也是有苦衷的。裝置設(shè)計是4條生產(chǎn)線生產(chǎn),現(xiàn)在因為市場等原因只開了兩條生產(chǎn)線,也就是說裝置的生產(chǎn)負荷還沒達到50%,而壓縮機系統(tǒng)等公用動力設(shè)備卻要照常運轉(zhuǎn),導致裝置的各種消耗始終居高不下。”

但是經(jīng)濟考核沒有例外,必須拿數(shù)據(jù)說話。面對指標落后的尷尬境地,車間員工實在“坐不住”了。今年開始,他們在公司和廠里的支持下進行技術(shù)攻關(guān)和高轉(zhuǎn)化率試生產(chǎn)工作。“當時,我們只有8天的試生產(chǎn)時間,如果失敗要產(chǎn)生1000多噸協(xié)議品膠,壓力大啊!”車間提報的生產(chǎn)方案一連被相關(guān)廠領(lǐng)導否決了三次——必須將各種可能發(fā)生的情況都考慮到,單體回收系統(tǒng)、后處理系統(tǒng)可能遇到的問題,第二條生產(chǎn)線怎么倒等等,每個環(huán)節(jié)和每種狀態(tài)都要預(yù)先做好處理預(yù)案,確保萬無一失。

由于準備充分,各部門配合默契,丁苯橡膠裝置轉(zhuǎn)化率技術(shù)攻關(guān)最終成功,裝置能耗大幅降低,節(jié)約生產(chǎn)成本452萬元,低轉(zhuǎn)化率這一“老大難”實現(xiàn)了逆襲。

 
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