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中國(guó)節(jié)能網(wǎng)

大高爐如何降低燃料比———首鋼京唐高爐低燃料比生產(chǎn)實(shí)踐

   2014-06-26 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)3570
核心提示:降低高爐燃料比是節(jié)能減排、低成本生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的客觀要求。特別是在原燃料價(jià)格高位運(yùn)行、鋼材價(jià)格低迷、減排壓力巨大的今天,降低高爐燃料比對(duì)提升鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。大型高爐具有熱交換充分、煤氣利用率高、熱量損


  降低高爐燃料比是節(jié)能減排、低成本生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的客觀要求。特別是在原燃料價(jià)格高位運(yùn)行、鋼材價(jià)格低迷、減排壓力巨大的今天,降低高爐燃料比對(duì)提升鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。大型高爐具有熱交換充分、煤氣利用率高、熱量損失少、系統(tǒng)能效高的特點(diǎn),裝備上具備實(shí)現(xiàn)高富氧、高風(fēng)溫、大噴煤的能力,因此只要采取適當(dāng)?shù)拇胧?,發(fā)揮好其優(yōu)勢(shì),就可實(shí)現(xiàn)低燃料消耗生產(chǎn)。首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司高爐在穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,通過采取多種措施,實(shí)現(xiàn)了低燃料比生產(chǎn)。兩年多來,高爐的燃料比保持在490kg/t左右,達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。

  首鋼京唐公司現(xiàn)有2座有效容積為5500m3的高爐,年產(chǎn)生鐵近900萬(wàn)噸。1號(hào)高爐于2009年5月21日投產(chǎn),2號(hào)高爐于2010年6月26日投產(chǎn)。單座高爐設(shè)42個(gè)風(fēng)口、4個(gè)鐵口,采用炭磚—陶瓷墊綜合爐底、爐缸結(jié)構(gòu),配有4座BSK頂燃式熱風(fēng)爐、2座BSK頂燃式預(yù)熱爐、皮帶上料、無料鐘并罐爐頂,全軟水密閉循環(huán)冷卻。煤氣系統(tǒng)為旋風(fēng)除塵器加干法布袋煤氣除塵,明特法渣處理。近年來,在原燃料質(zhì)量不斷惡化和加鈦?zhàn)o(hù)爐的情況下,首鋼京唐通過充分發(fā)揮設(shè)備和技術(shù)優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化原燃料管理,不斷優(yōu)化高爐操作,實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,并配合采取高風(fēng)溫、高富氧、高頂壓,充分利用煤氣的化學(xué)能和物理熱,最大限度提高煤粉置換比,選擇適宜冶煉強(qiáng)度和利用系數(shù)等措施,高爐實(shí)現(xiàn)了低燃料比生產(chǎn)。圖l為首鋼京唐高爐燃料比變化情況。

  高爐穩(wěn)定和原燃料管控是前提

  確保高爐穩(wěn)定順行。高爐高產(chǎn)、穩(wěn)定、順行,是降低燃料比的前提保證。首鋼京唐高爐通過推行全員設(shè)備管理和點(diǎn)檢定修制,強(qiáng)化高爐設(shè)備管理,提高了設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量和效率,因設(shè)備問題引起的非計(jì)劃休、慢風(fēng)率顯著降低;優(yōu)化高爐冶煉操作,加強(qiáng)對(duì)高爐爐況的動(dòng)態(tài)管理,嚴(yán)格執(zhí)行“攻守退”措施,如焦化檢修期間焦炭質(zhì)量波動(dòng)較大,及時(shí)縮礦批退負(fù)荷,疏導(dǎo)煤氣流,以改善料柱透氣、透液性,保證了爐缸活躍,爐況順穩(wěn);依靠技術(shù)進(jìn)步,助推爐況順穩(wěn)。1號(hào)高爐通過擴(kuò)容料罐,2號(hào)高爐通過礦礦焦操作法,分別實(shí)現(xiàn)了大礦批操作,高爐礦批由最大140t提高到了180t左右。采用大礦批后,礦層厚度增加,偏析減少,整個(gè)料柱層數(shù)減少,礦與焦界面效應(yīng)減小,“焦窗”的厚度增加,有利于料柱透氣性改善,煤氣流均勻分布,爐況的穩(wěn)定性增強(qiáng)。爐況穩(wěn)定順行,休風(fēng)率降低(見圖2),產(chǎn)量增加,強(qiáng)有力地促進(jìn)了高爐燃料比降低。

  強(qiáng)化原燃料管理。首鋼京唐加強(qiáng)對(duì)原燃料質(zhì)量變化的監(jiān)控,實(shí)行原燃料質(zhì)量正常檢測(cè)與不定時(shí)抽檢制度,動(dòng)態(tài)把握原燃料質(zhì)量狀況,超前調(diào)劑,減少原燃料質(zhì)量波動(dòng)對(duì)高爐爐況的影響。入爐原燃料含粉多,不僅會(huì)影響爐況穩(wěn)定順行,而且焦粉會(huì)隨煤氣被吹出,直接造成高爐燃料比升高。為減少粉末入爐,他們要求焦炭和燒結(jié)料倉(cāng)的裝料量大于7米,降低原燃料下落高度,減少二次粉化;采用秒流量篩分控制法,保證原燃料良好的篩分效果,盡量避免粉末入爐。強(qiáng)化原燃料質(zhì)量管理,為首鋼京唐高爐降低燃料比創(chuàng)造了物質(zhì)條件。

  高風(fēng)溫、高富氧、高頂壓創(chuàng)造有利條件

  使用盡可能高的風(fēng)溫。一般來說,風(fēng)溫提高100℃,可以降低燃料比15kg/t。首鋼京唐高爐的風(fēng)溫最高曾到1300℃以上,但由于在生產(chǎn)實(shí)踐過程中發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)系統(tǒng)存在一些薄弱環(huán)節(jié),為了整體生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定,在近年適度控制了風(fēng)溫的使用。不過,首鋼京唐仍通過加強(qiáng)熱風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù),加裝無線測(cè)溫裝置,利用例修灌漿、補(bǔ)焊等措施,盡可能地使風(fēng)溫保持在相對(duì)的高水平。近年來,首鋼京唐高爐風(fēng)溫使用情況如圖3所示。

  高富氧。富氧率提高,高爐產(chǎn)量增加,噸鐵熱損失降低;富氧可提高風(fēng)口前理論燃燒溫度,促進(jìn)風(fēng)口區(qū)域煤粉的充分燃燒,提高煤粉置換比;富氧可以減小噸鐵煤氣發(fā)生量,減少煤氣帶走熱損失。一般認(rèn)為,高爐富氧每提高1%,燃料比將下降0.5%。首鋼京唐高爐的富氧調(diào)劑采用設(shè)定富氧率、富氧量自動(dòng)調(diào)整的方式。近年來,2座高爐的富氧率大幅提升到5%左右,對(duì)降低燃料比起到了積極作用。首鋼京唐高爐的富氧情況如圖4所示。

  提高頂壓。爐頂煤氣壓力每提高10kPa,高爐可增產(chǎn)1.9%,燃料比約下降0.3%~0.5%。提高高爐頂壓,煤氣流速降低,在爐內(nèi)滯留時(shí)間延長(zhǎng),增加了煤氣與礦石的接觸時(shí)間,有利于熱量向爐料傳遞,并且加快了煤氣在燒結(jié)礦和球團(tuán)礦微小空隙的擴(kuò)散,擴(kuò)大了爐內(nèi)間接還原區(qū),有利于鐵礦石間接還原反應(yīng)的發(fā)展。提高頂壓,煤氣流穩(wěn)定性得到加強(qiáng),降低爐塵的吹出量,大幅度減少除塵灰?guī)ё叩奶妓負(fù)p失,可以有效降低生產(chǎn)單位生鐵所需要的燃料。提高頂壓為降低高爐燃料比創(chuàng)造了有利條件,首鋼京唐高爐頂壓變化情況如圖5所示。

  改善燃燒效果降低燃料比

  充分利用煤氣的化學(xué)能和物理熱。最大限度提高煤氣利用率和降低高爐頂溫是降低高爐燃料比的重要手段。煤氣中的CO2含量提高0.5%,煉鐵燃料比下降10kg/t。首鋼京唐高爐由于原燃料的惡化,渣量上升,壓差較高,通過裝料調(diào)整,適當(dāng)開放了煤氣的通路,使煤氣利用率略有下降。但大礦批、高頂壓等措施的采取,以及上下部制度的良好匹配,仍實(shí)現(xiàn)了較高煤氣利用率、較低爐頂溫度。高爐煤氣化學(xué)能和物理熱的充分利用,大幅度降低了高爐燃料比。首鋼京唐高爐煤氣利用率和頂溫變化情況見圖6、圖7。

  保證煤粉充分燃燒,提高煤粉置換比。在對(duì)噴吹工藝進(jìn)行改造的基礎(chǔ)上,首鋼京唐在生產(chǎn)操作中通過穩(wěn)定爐況、加強(qiáng)對(duì)噴槍的檢查、減少噴槍堵槍,使噴煤比穩(wěn)定提高。圖8為首鋼京唐高爐煤比情況。在提高煤比時(shí),他們注重防止提高煤比造成的燃料比升高。提高風(fēng)溫能加快煤粉揮發(fā)分的揮發(fā)速度和燃燒速度,改善煤粉燃燒和氣化的動(dòng)力學(xué)條件。高爐富氧可以提高氧濃度,并加快氧向碳表面?zhèn)鬟f的速度,有實(shí)驗(yàn)表明富氧率增加1%,可提高煤粉燃燒率1.51%。提高頂壓也有利于消除部分未燃碳。首鋼京唐高爐通過高風(fēng)溫、高富氧、高頂壓、穩(wěn)定均勻噴吹、氧煤槍、摸索最佳調(diào)槍法、噴吹高揮發(fā)分煙煤等有利于煤粉燃燒的措施,保證了煤粉充分燃燒,最大限度提高了煤粉置換比,為降低燃料比作出了貢獻(xiàn)。

  適宜的冶煉強(qiáng)度、利用系數(shù)。高爐冶煉強(qiáng)度和燃料比關(guān)系的U形圖表明,控制冶煉強(qiáng)度在1.05t/m3·d~1.15t/m3·d區(qū)間時(shí),高爐燃料比是最低的。首鋼京唐高爐通過提高冶煉強(qiáng)度、利用系數(shù),來進(jìn)一步降低燃料比。目前,首鋼京唐高爐綜合冶煉強(qiáng)度控制在1.10t/m3·d左右,利用系數(shù)為2.3t/m3·d左右。

  盡管首鋼京唐高爐實(shí)現(xiàn)了490kg/t左右的低燃料消耗生產(chǎn),但要保持或進(jìn)一步降低燃料比,應(yīng)注意平衡好經(jīng)濟(jì)爐料與改善原燃料質(zhì)量間的關(guān)系;進(jìn)一步提升設(shè)備運(yùn)行的可靠性;提高操控參數(shù)的穩(wěn)定性,提升高爐的順穩(wěn)度;控制適宜的爐體熱負(fù)荷,有效減少高爐的熱損失。

 
 
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