下半年以來,酒鋼宏興股份公司焦化廠對脫硫區(qū)域蒸汽噴射式制冷機實施改造,進一步降低了蒸汽及電力消耗,促使脫硫效率大幅度提高,實現(xiàn)一舉多得。
該廠之前脫硫區(qū)域蒸汽噴射式制冷系統(tǒng)狀況百出:能耗偏高,預冷塔循環(huán)冷卻水制冷效果差;系統(tǒng)老化嚴重,檢修費用偏高;維護難度大,蒸汽竄漏頻發(fā);脫硫循環(huán)水溫度偏高,無法滿足脫硫系統(tǒng)生產(chǎn)需求。
為此,該廠成立技術攻關小組,對噴射式制冷機進行改造。他們優(yōu)化了制冷水及循環(huán)水工藝,利用原蒸汽噴射式制冷機冷水循環(huán)管道為預冷塔換熱器供水。同時,完成了冷循環(huán)泵出口處與冷水泵、水架上水管道等的連接工作,實現(xiàn)了一臺冷循環(huán)水泵為脫硫預冷塔換熱器供水的目標。通過調(diào)節(jié)冷循環(huán)泵出口處閥門控制冷卻塔水量,促使冷循環(huán)泵發(fā)揮最大功效。此外,該廠重新設計回水工藝管線,增加循環(huán)水量;降低循環(huán)水溫度,增強循環(huán)水冷卻效果。
項目實施后,原制冷機組及其配套熱循環(huán)泵、冷水泵整體停用,可節(jié)約蒸汽2.5t/h,降低電耗78kWh,今年共計降低費用108萬元。冷卻水量增加120m3/h、水溫降低5℃,預冷塔冷卻能力提升80%,脫硫效率大幅提升。此外,設備改造后減少了水泵運行臺數(shù),設備維護費用也相應降低。









