“現(xiàn)在精制制水量達(dá)到50000噸,比原來提高了15000多噸,比原來好多了。”
“是啊,原來7天就要再生一次,現(xiàn)在10天再生一次,我們的工作強(qiáng)度可降低了不少呢。”
安慶石化公用工程部水汽作業(yè)區(qū)水處理崗位精制裝置自6月5日補(bǔ)加了陰樹脂,至7月7日運(yùn)行已32天,崗位人員普遍反映良好。
該部水汽裝置擔(dān)負(fù)著化肥板塊的生產(chǎn)用水,此裝置精制系列再生屬體外再生,由于工藝缺陷,造成該系列樹脂破損較多,日久天長(zhǎng),裝置運(yùn)行周期縮短,職工的勞動(dòng)強(qiáng)度無形當(dāng)中也加大很多。與此同時(shí)精制系列再生有二十三步,再生一次需要二天時(shí)間,時(shí)間長(zhǎng),職工交接多,對(duì)安全生產(chǎn)也會(huì)造成一定的影響。為此,該部工藝人員反復(fù)討論分析制定了補(bǔ)充樹脂方案并加以實(shí)施,對(duì)精制每系列補(bǔ)充了150KG陰樹脂。
“精制再生以前每天的耗酸量是0.042噸,現(xiàn)在我們只需要0.030噸,耗堿量以前是0.112噸,現(xiàn)在是0.079噸,最劃算的是二級(jí)脫鹽水,每個(gè)月可節(jié)約205噸,現(xiàn)在的二級(jí)水可貴著呢,將近35元每噸。酸堿也不便宜,酸單價(jià)745元,堿單價(jià)386元。”該部工藝人員陳鑫是這么對(duì)筆者說的。
“其實(shí)你們這么算來算去也節(jié)約不了多少錢,按你給我的數(shù)據(jù)一個(gè)月才節(jié)約近8000元,一年才不到10萬元,劃算嗎,費(fèi)那么大勁。”
“帳不能這么算,要綜合起來算,我這省一點(diǎn),別的地方省一點(diǎn),一個(gè)10萬多不算多,10個(gè)、100個(gè)呢?疊加起來,數(shù)目會(huì)相當(dāng)可觀的,整個(gè)企業(yè)更是如此,同時(shí),我們還大大降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,又優(yōu)化了生產(chǎn),一舉數(shù)得,何樂而不為呢?”
該部強(qiáng)化職工節(jié)能管理意識(shí),將節(jié)能降耗貫穿安全生產(chǎn)全過程,提倡節(jié)約從一滴水、一度電做起,倡導(dǎo)職工勤思考,從實(shí)踐中找出優(yōu)化生產(chǎn)節(jié)能降耗的金點(diǎn)子、好辦法、小招數(shù),大家齊抓共管,共同降低生產(chǎn)成本。6月份,該部就有3名職工的改善經(jīng)營管理辦法被公司所采納。
“昨天夜間氣溫低,只有24攝氏度,動(dòng)力一循環(huán)水崗位人員停用了一臺(tái)風(fēng)機(jī);冷凍崗位也停運(yùn)了一臺(tái)空壓機(jī)。”……7月8日,該部的早會(huì)上值班人員匯報(bào)道。“只要能減少能耗,我們多干點(diǎn)沒事。”這是該部職工的原話。(汪聲君 陳鑫)









