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北京思能達(dá)節(jié)能電氣股份有限公司企業(yè)會員第12年
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礦熱爐無功補(bǔ)償與諧波治理技術(shù)的歷史和現(xiàn)狀
到目前為止,為了提高礦熱爐的功率因數(shù),國內(nèi)大部分廠家采用兩種補(bǔ)償方式,如圖1,圖2所示

1.1 礦熱爐工作原理
礦熱爐是一種耗電量巨大的工業(yè)電爐,又稱電弧電爐或電阻電爐。主要由爐殼,爐蓋、爐襯、
短網(wǎng),水冷系統(tǒng),排煙系統(tǒng),除塵系統(tǒng),電極殼,電極壓放及升降系統(tǒng),上下料系統(tǒng),把持器,燒穿器,液壓系統(tǒng),礦熱爐變壓器及各種電氣設(shè)備等組成。它主要用于還原冶煉礦石,碳質(zhì)還原劑及溶劑等原料。主要生產(chǎn)電石、黃磷、硅、錳鐵、鉻鐵、鎢鐵合金等產(chǎn)品,是冶金業(yè)中
重要工業(yè)原料。礦熱爐是一種陸續(xù)加料,間歇式出渣,連續(xù)作業(yè)的工業(yè)電爐。其工作特點是采用碳質(zhì)或鎂質(zhì)耐火材料作爐襯,使用自培電極,電極插入爐料進(jìn)行埋弧操作,利用電弧的能量及電流通過爐料而產(chǎn)生能量來加熱爐料,爐料在高溫作用下產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)生成各種化合物如硅鐵、電石、單晶硅等等工業(yè)原料。
1.2 礦熱爐的工作特性
根據(jù)礦熱爐的結(jié)構(gòu)特點以及工作特點,礦熱爐的系統(tǒng)電抗的70%是由短網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)生的,而短網(wǎng)是一個大電流工作的系統(tǒng),最大電流可以達(dá)到上萬安培,因此短網(wǎng)的性能決定了礦熱爐的性能,正是由于這個原因,因此礦熱爐的自然功率因數(shù)很難達(dá)到0.85以上,絕大多數(shù)的爐子的自然功率因數(shù)都在0.7~0.8之間,較低的功率因數(shù)不僅使變壓器的效率下降,消耗大量的無用功,不僅如此,某些礦熱爐(如工業(yè)硅爐)工作時,由于電弧延時發(fā)弧,電弧電阻的非線性和電弧游動等因素,使得電弧電流變化很不規(guī)則。使得電弧爐電流不僅數(shù)值發(fā)生畸變和大幅脈動,而且還產(chǎn)生大量諧波,尤其以3、5、7、次含量較大,如不對此加以限制和吸收,無論對冶煉設(shè)備還是補(bǔ)償裝置,都會產(chǎn)生不利的影響。電力部門對功率因數(shù)低和諧波超標(biāo)都要加收額外的電力罰款。因此提高短網(wǎng)的功率因數(shù),治理諧波污染,提高電能質(zhì)量,降低電網(wǎng)損耗是企業(yè)節(jié)能降耗,提高冶煉效率的最有效手段。
1.3 礦熱爐對其他設(shè)備的影響
由于礦熱爐工作時功率因數(shù)低并且具有較大的諧波含量,對電氣設(shè)備的影響主要有以下三點:
1.3.1 低功率因數(shù)運行損耗大
低功率因數(shù)負(fù)載從系統(tǒng)吸收大量無功功率,大大增加了系統(tǒng)的線損和變壓器的損耗。由于礦熱爐長期處于過負(fù)荷狀態(tài),使電網(wǎng)長時間高負(fù)荷(輸送無功成份含量大)運行,降低了電網(wǎng)的電壓水
平,造成了系統(tǒng)電壓的不穩(wěn)定,不利于電網(wǎng)運行的經(jīng)濟(jì)性;由于短網(wǎng)感抗較大,使得流經(jīng)礦熱爐的電流大部分屬無功成份,大大降低了變壓器的有功出力,同時也增大了變壓器的損耗,單位耗電量加大,產(chǎn)能下降,產(chǎn)品合格率也受到很大程度上的影響;上萬安培的大電流流經(jīng)短網(wǎng),損耗更是高不可估,導(dǎo)體溫升有較大幅度升高,更容易使導(dǎo)體受到腐蝕,使企業(yè)成本抬高。
1.3.2 諧波對供電變壓器的影響
諧波電流不但引起變壓器繞組附加損耗,也引起外殼、外層硅鋼片和某些緊固件發(fā)熱,并且有可能引起局部的嚴(yán)重過熱。諧波使變壓器噪聲增大,諧波源造成的流經(jīng)變壓器的諧波電流在諧振條件下可能損害變壓器。
1.3.3 諧波對并聯(lián)補(bǔ)償電容器的影響
諧波會引起電容器局部放電,加速電容器介質(zhì)老化,縮短使用壽命。在一定條件下諧波極易與無功補(bǔ)償電容器組引起諧振或諧波放大,從而導(dǎo)致電容器因過負(fù)荷或過電壓而損壞。
針對礦熱爐而言,無功的產(chǎn)生主要是由電弧電流引起,如在爐變高壓側(cè)實施無功補(bǔ)償,補(bǔ)償對改善高壓側(cè)的供電狀況,提高運行功率因數(shù)的效果是明顯的,但對于降低低壓側(cè)短網(wǎng)的無功損耗、提高變壓器出力、提高產(chǎn)品合格率、抑制諧波卻無能為力;如在低壓側(cè)進(jìn)行補(bǔ)償,那么大量的無功電流將直接經(jīng)低壓電容器和電弧形成的回路流過,而不再經(jīng)過補(bǔ)償點前的短網(wǎng)、變壓器及供電網(wǎng)路,在提高功率因數(shù)的同時,可提高變壓器的有功輸出率,降低變壓器、短網(wǎng)的無功消耗,這一點在圖1、圖2中表現(xiàn)得很清楚。此時,就地補(bǔ)償了短網(wǎng)的無功消耗,無功電流不流經(jīng)變壓器等,在提高功率因數(shù)的同時,減少了變壓器、短網(wǎng)的損耗;另外也提高了變壓器的有功出力,變壓器向爐膛輸入的功率將會增大,從而提高產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量,降低單位電耗、原料消耗。
可見電容器組并接于短網(wǎng)終端的補(bǔ)償方式效果遠(yuǎn)勝高壓補(bǔ)償,經(jīng)濟(jì)性很明顯,在技術(shù)上也沒有多少困
難。但至今卻一直沒有在礦熱爐上得到推廣。主要有
下面幾個原因:
(1)造價高。由于礦熱爐變二次電壓通常在100V左右,補(bǔ)償容量大,因此電容器、電抗器、投切開關(guān)等的數(shù)量很多,加之以前的油浸式電容器體積很大,價格太高,而自愈式電容器又不太成熟,因而難以推廣。
(2)控制方式落后。傳統(tǒng)的接觸器投切電容器,因合閘涌流大,操作過電壓高,接觸器、電容器極容易損壞,使用壽命短,維護(hù)工作量大,安全系數(shù)低。
(3)設(shè)計經(jīng)驗缺乏。以前由礦熱爐不相關(guān)的企業(yè)或開關(guān)柜廠家生產(chǎn),他們對補(bǔ)償裝置的特殊性認(rèn)識不足,設(shè)備未配置濾波電抗器,不能有效抑制諧波,且保護(hù)不完善,導(dǎo)致設(shè)備損壞率太高。
(4)低壓補(bǔ)償裝置安裝后,改變了礦熱爐變實際運行參數(shù),給用戶生產(chǎn)操作人員帶來操作不便,容易誤導(dǎo)操作人員。