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技術(shù)
中國節(jié)能網(wǎng)

汽輪機低真空循環(huán)水供熱節(jié)能方案

   2014-07-28 中國節(jié)能網(wǎng)3850
核心提示:  隨著國家《能源法》的頒布實施和世界能源的日益短缺,企業(yè)的節(jié)能工作顯得越來越重要了。一個熱電廠,廠內(nèi)的綜合熱效率僅為30%~40%,其它
  隨著國家《能源法》的頒布實施和世界能源的日益短缺,企業(yè)的節(jié)能工作顯得越來越重要了。一個熱電廠,廠內(nèi)的綜合熱效率僅為30%~40%,其它熱量白白損失掉了,而其中最大的就是凝汽器的冷源損失,約占總損失的60%。如何降低冷源損失,提高全廠熱效率、達到節(jié)能挖潛的目的,是目前急待解決的問題。某熱電廠是一個熱電聯(lián)產(chǎn),供熱為主的小型熱電廠,機組小、熱效率較低,2001年,采用汽輪機低真空循環(huán)水供熱的方法取得了良好的效益和較為成功的經(jīng)驗,以下是詳細的情況介紹。

  1循環(huán)水供熱的可行性分析

  某熱電廠的機組配置為9爐6機,總產(chǎn)汽能力為530 t/h,發(fā)電能力為36 MW。利用循環(huán)水供熱,需在抽凝機組中進行。該廠共有3臺抽凝機組,其中一臺6 MW抽凝機組采用3臺玻璃鋼冷卻塔進行冷卻,由于當(dāng)時設(shè)計位置的原因,積水池和冷卻面積偏小,冷卻效果本身就達不到設(shè)計要求,并且該廠所處的地區(qū)水質(zhì)硬度非常大,又位于街道邊上,運行不久塔內(nèi)就會沉積大量的灰塵和泥垢,嚴重堵塞了填料的縫隙,致使水流不暢,必須用3臺風(fēng)機進行連續(xù)不斷的強制通風(fēng),耗用大量的電能。盡管如此,通常循環(huán)水進出口溫差也只有3~5 ℃。另外,由于積水池有限,塔內(nèi)沉積的泥土、雜質(zhì)等來不及沉淀就回到循環(huán)水中,這些泥垢在凝汽器銅管內(nèi)壁附著,致使銅管結(jié)垢,換熱效果差,排汽溫度升高(嚴重時高達60 ℃以上),形成換熱的惡性循環(huán)。為了解決此問題,該廠每年必須對凝汽器銅管和冷卻塔填料進行清理,生產(chǎn)成本提高。如果使該機組利用循環(huán)水供熱,一是可以解決冷卻塔冷卻效果不良的問題;二是循環(huán)水采用較為潔凈的軟化水,防止了在凝汽器銅管內(nèi)壁結(jié)垢的問題;三是該機組本身的排汽溫度高,利用循環(huán)水供熱后排汽溫度相對其它機組提高得較少,對機組的影響小。因此,在該6 MW抽凝機組上實施改造是必要的。

  1.16 MW抽凝機組的技術(shù)參數(shù)
  型號:CN 635/9 型
  生產(chǎn)廠家:杭州汽輪發(fā)電機廠
  設(shè)計排汽溫度:36 ℃
  設(shè)計排汽壓力:0.005 9 MPa
  設(shè)計真空值:-0.094 MPa
  循環(huán)水流量:1 400 t/h
  熱網(wǎng)供水溫度:tg60 ℃供水焓值:hg=251.5kJ/kg
  熱網(wǎng)回水溫度:th50 ℃回水焓值:hh=209.3kJ/kg
  循環(huán)泵電機:37 kW 3臺
  冷卻塔風(fēng)機:30 kW 3臺

  1.2計算數(shù)據(jù)

  降低凝汽器真空,提高循環(huán)水溫度后的計算數(shù)據(jù)見表1。

  可以看出,如果將機組排汽溫度提高到70 ℃,機組的發(fā)電功率下降8.0%,就可將循環(huán)水溫加熱到60 ℃以上,盡管供水溫度不高,但采用低溫度大流量的方法,可滿足冬季采暖的需求。

  1.3循環(huán)水供熱可帶采暖面積計算

  石家莊市單位采暖面積所需熱量為0.064 kW/m2;循環(huán)水放出熱量為16 411kW;可供采暖面積為25.6 萬m2。

  根據(jù)理論計算,此方案是可行的。

  2機組及管網(wǎng)的安全性分析

  由于機組提高排汽溫度,降低凝汽器真空,改變了機組的設(shè)計運行參數(shù),勢必對機組造成一定的影響,為保障機組安全,解決了以下問題。

  2.1凝汽器承壓問題

  該廠所帶熱用戶處于平原地區(qū),循環(huán)水所需壓力不大,回水壓力一般在0.2 MPa。而凝汽器的承壓能力為0.6 MPa,是滿足的,但是為了預(yù)防熱網(wǎng)突然解列等特殊情況,還采取了以下措施。

  a. 熱水循環(huán)泵取2臺,互為備用,互相聯(lián)鎖,保證熱網(wǎng)正常循環(huán)。
  b. 在熱用戶回水管路上加裝安全閥,保證回水壓力不超過0.2 MPa。
  c. 供熱循環(huán)水回路上安裝逆止閥。

  2.2銅管結(jié)垢問題

  雖然排汽溫度升高易引起銅管的結(jié)垢,但熱網(wǎng)循環(huán)水采用化學(xué)處理過的軟化水,硬度降低且回水管路有除污器,水的品質(zhì)有很大提高。相對于以前該機的循環(huán)水狀況來說,情況大大改善,結(jié)垢問題比以前減少。另外還定期用膠球清洗裝置對凝汽器進行清洗。

  2.3供熱循環(huán)水補充水問題

  供熱循環(huán)水采用軟化水,需在交換站內(nèi)安裝一套軟化水處理裝置、1臺凝結(jié)水箱和2臺補水泵,專門用于循環(huán)水補水,補水泵采用變頻控制,以便控制補水壓力恒定。

  3采暖區(qū)域的選擇及改造

  目前該廠所帶供熱區(qū)域主要在石家莊市西南區(qū)域,距離廠區(qū)較近,主要用于采暖且比較集中的有如下區(qū)域:廠西側(cè)河北省第二監(jiān)獄,距離1 000 m,采暖面積為7萬m2;廠西南角375熱交換站,采暖面積為8萬m2;廠西側(cè)的卓達生活小區(qū),距離1 500 m,采暖面積為10 萬m2。

  375換熱站為該廠所屬,工程改造比較簡便,供熱距離較短、壓損小,運行管理也比較方便,熱網(wǎng)切換可由該廠人員直接負責(zé),并且還可以保留此熱交換站做為緊急情況下的熱源補充。

  綜上所述,此次循環(huán)水供熱區(qū)域應(yīng)選擇以上3個區(qū)域,采暖面積達到25 萬m2。

  4循環(huán)水供熱系統(tǒng)故障的補救措施

  采用凝汽機組的循環(huán)水供暖,需要機組穩(wěn)定運行。如果機組由于種種原因造成停運,則循環(huán)水供熱所需的排汽熱源消失,循環(huán)水供熱達不到采暖要求,因此必須有循環(huán)水供熱系統(tǒng)故障時的補救措施。

  a. 將375交換站供熱設(shè)備擴建為有30 萬m2供熱能力的大站,循環(huán)水供熱與交換站供熱設(shè)備并聯(lián),可互為備用,互相切換;將循環(huán)水泵流量加大,功率由37 kW增大到250 kW,揚程提高到50 m。
  b. 機組啟停過程中,為保證供熱的穩(wěn)定性,需要進行2個系統(tǒng)的切換。機組啟動前,采用交換站供熱系統(tǒng)進行供熱;機組正常帶負荷運行后,再逐漸切換到循環(huán)水供暖系統(tǒng)中。
  c. 機組在低負荷運行時循環(huán)水溫升減小,不能保證供暖需求時,需要利用交換站內(nèi)熱交換設(shè)備對系統(tǒng)進行二次補充加熱,以達到采暖水網(wǎng)的溫度要求。
  d. 外界氣溫升高,回水溫度升高,不能滿足機組冷凝需要時,采用備用熱用戶切換的方法,將原換熱站供暖的用戶切換到循環(huán)水供熱系統(tǒng)中來;氣溫下降后再將這部分用戶切換回原換熱站,以保證機組出力。同時保留原冷卻塔系統(tǒng),部分循環(huán)水還可以進入冷卻塔循環(huán)回路進行冷卻。

  5經(jīng)濟效益測算

  5.1每年可多收熱費

  3.3 元/(m2月)4 月/a25 萬m2=330萬元/a。

  5.2由于采用循環(huán)水供熱每年對電量產(chǎn)生的影響

  a. 每個采暖期少發(fā)電量為0.6 萬kWh8.024120=138.24 萬kWh。
  b. 停用原3臺循環(huán)水泵及3臺冷卻塔風(fēng)機少消耗電量為(303+373)24120=57.9 萬kWh。
  c. 停用原熱交換站供熱水泵,少消耗電量為3724120=10.7 萬kWh。
  d. 新增循環(huán)泵電機多消耗電量為25024120=72 萬kWh。
  合計每年共損失電量=138.24-57.9-10.7+72=141.64 萬kWh,每kWh電按0.365元計算,折合人民幣141.640.365=51.7 萬元。

  5.3汽機循環(huán)水補水量的差別

  原系統(tǒng)補水量1 4004%=56 t/h,新系統(tǒng)補水量為8 t/h,每h節(jié)水48 t,每個采暖期運行120 d,水價按1 元/t計算,每年可節(jié)約資金48241201=13.8 萬元。

  5.4綜合各項因素每年可多增加效益

  330-51.7+13.8=292.1 萬元。

  5.5此改造工程概算投資560 萬元。

  5.6此改造工程的回收期2a。

  6總結(jié)

  該廠通過降低凝汽機組真空,提高排汽溫度,利用循環(huán)水供熱來降低冷源損失是非常成功的,改造比較簡單,設(shè)備可以安全穩(wěn)定運行,特別是節(jié)能效果顯著,經(jīng)濟效益非??捎^。

 
 
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