案例研究目的
通過對重慶鋼鐵(集團)公司型鋼廠采用模糊控制技術對大型加熱爐進行改造的項目進行監(jiān)測、分析,驗證、評價該項目的經(jīng)濟效益,分析模糊控制技術推廣的可行性和必要性。
項目總投資
項目總投資71萬元。
節(jié)能效果
年節(jié)天燃氣76.5萬m3 ,價值53.5萬元(天燃氣按0.70元/ m3計);年節(jié)電43.9萬kWh,價值15.8萬元(電價按0.38元/kWh計),合計69.3萬元。
年減排二氧化碳3112噸。
投資回收期
項目投資回收期為1.1年。
適用對象
高能耗的大型加熱爐、熱風爐、干燥爐等各種工業(yè)窯爐及各行業(yè)中大功率的風機、水泵等設備。
案例源單位
重慶鋼鐵集團公司型鋼廠
監(jiān)測單位
重慶市能源利用監(jiān)測中心
案例分析概述
重慶鋼鐵(集團)公司型鋼廠有大型材、中型材、線材三條軋鋼生產(chǎn)線。本次項目改造的是與大型材800軋機配套的大型加熱爐,該爐加熱能力60t/h,年產(chǎn)量30萬噸,是一座端進端出的連續(xù)性大型加熱爐。改造前,該爐采取PID調(diào)節(jié)器進行控制,由于產(chǎn)品工藝參數(shù)頻繁波動、爐況及調(diào)節(jié)執(zhí)行機構工況變化等因素干擾,PID調(diào)節(jié)器難以正常運行來滿足不同的控制要求。加熱爐中常有過加熱和加熱速度不當現(xiàn)象、燃燒不徹底、表面熔化及氧化鐵皮多等情況發(fā)生。為了維持正常生產(chǎn),需采用了人工輔助控制的辦法,從而造成大量能源及人力的浪費。
采用模糊控制節(jié)能技術對加熱爐進行改造后,工作穩(wěn)定可靠,操作方便,界面清晰。爐溫變化控制在5℃以內(nèi),提高了加熱質(zhì)量,降低了燒損,延長了爐子壽命。同時,由于對加熱爐的風機采取了模糊控制變頻調(diào)速,防止了因關小閥門減少風量而造成的風機喘振;加之對空燃比的精確控制,減少了能源浪費,節(jié)能效果顯著。與此同時提高了產(chǎn)品質(zhì)量,減少了員工的工作量。
通過對重慶鋼鐵(集團)公司型鋼廠采用模糊控制技術對大型加熱爐進行改造的項目進行監(jiān)測、分析,驗證、評價該項目的經(jīng)濟效益,分析模糊控制技術推廣的可行性和必要性。
項目總投資
項目總投資71萬元。
節(jié)能效果
年節(jié)天燃氣76.5萬m3 ,價值53.5萬元(天燃氣按0.70元/ m3計);年節(jié)電43.9萬kWh,價值15.8萬元(電價按0.38元/kWh計),合計69.3萬元。
年減排二氧化碳3112噸。
投資回收期
項目投資回收期為1.1年。
適用對象
高能耗的大型加熱爐、熱風爐、干燥爐等各種工業(yè)窯爐及各行業(yè)中大功率的風機、水泵等設備。
案例源單位
重慶鋼鐵集團公司型鋼廠
監(jiān)測單位
重慶市能源利用監(jiān)測中心
案例分析概述
重慶鋼鐵(集團)公司型鋼廠有大型材、中型材、線材三條軋鋼生產(chǎn)線。本次項目改造的是與大型材800軋機配套的大型加熱爐,該爐加熱能力60t/h,年產(chǎn)量30萬噸,是一座端進端出的連續(xù)性大型加熱爐。改造前,該爐采取PID調(diào)節(jié)器進行控制,由于產(chǎn)品工藝參數(shù)頻繁波動、爐況及調(diào)節(jié)執(zhí)行機構工況變化等因素干擾,PID調(diào)節(jié)器難以正常運行來滿足不同的控制要求。加熱爐中常有過加熱和加熱速度不當現(xiàn)象、燃燒不徹底、表面熔化及氧化鐵皮多等情況發(fā)生。為了維持正常生產(chǎn),需采用了人工輔助控制的辦法,從而造成大量能源及人力的浪費。
采用模糊控制節(jié)能技術對加熱爐進行改造后,工作穩(wěn)定可靠,操作方便,界面清晰。爐溫變化控制在5℃以內(nèi),提高了加熱質(zhì)量,降低了燒損,延長了爐子壽命。同時,由于對加熱爐的風機采取了模糊控制變頻調(diào)速,防止了因關小閥門減少風量而造成的風機喘振;加之對空燃比的精確控制,減少了能源浪費,節(jié)能效果顯著。與此同時提高了產(chǎn)品質(zhì)量,減少了員工的工作量。






