本文介紹了永磁調速器的工作原理,與高壓變頻器做了比較,并詳細介紹了永磁調速器在電廠灰漿泵系統(tǒng)中的應用。通過永磁調速器改造的灰漿泵系統(tǒng),其節(jié)電率達30.86%,振動降低60-85%,電磁輻射遠小于運行中的電機產生值。最后得出結論永磁調速簡單可靠、綠色節(jié)能,必將得到更廣泛的應用。
中石化某熱電廠的除灰系統(tǒng)分為干除灰和水力除灰兩種方式。水力除灰系統(tǒng)有三臺離心灰漿泵, 系統(tǒng)布置如圖1所示。其中:1#,3#灰漿泵配置相同,電機型號:JS136-4;功率:220kW;供電電壓:6kV;額定輸出轉速:1480rpm;渣漿泵型號:ZM150-H-95;額定流量:290m3/h。2#灰漿泵,電機型號:JS148-6/310;功率:310kW;供電電壓:6kV;額定輸出轉速:987rpm;渣漿泵型號:150Z-95。
灰漿泵系統(tǒng)原設計采用兩投一備運行方式。干出灰系統(tǒng)投用后采用一投一備運行方式,實際運行中存在以下問題:
灰漿池進出灰漿量嚴重不平衡,通過人工觀察決定開停電機,導致高壓電機啟停頻繁,系統(tǒng)故障率高。
灰漿泵系統(tǒng)自動化程度低,運行可靠性低。
往灰漿池中注入回水,浪費電能和水資源。
現(xiàn)場環(huán)境惡劣,濕度大,粉塵含量高。
灰渣泵磨損大,曾發(fā)生過堵轉事故。
現(xiàn)場空間狹小,不適宜采用高壓變頻器。
通過反復論證,最后放棄高壓變頻器而采用永磁調速器對該灰漿泵系統(tǒng)進行技術改造。

永磁調速器的結構,主要由兩部分組成,一部分是安裝在負載側的磁轉子,另一部分安裝在動力機側的銅轉子,銅轉子與動力機轉速一致,在運行過程中保持不變。其工作原理:銅轉子和磁轉子可以自由地獨立旋轉,當銅轉子旋轉時,銅轉子與磁轉子產生相對運動,交變磁場通過氣隙在銅轉子上產生渦流,同時渦流產生感應磁場與永磁場相互作用,從而帶動磁轉子沿著與銅轉子相同的方向旋轉,結果是在負載側輸出軸上產生扭矩,從而帶動負載做旋轉運動。通過調節(jié)永磁體和銅導體之間的氣隙就可以控制傳遞扭矩的大小,從而獲得可調整的、可控制的、可以重復的負載轉速,實現(xiàn)負載轉速的調節(jié)。






