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中國節(jié)能網(wǎng)

科技手段 助力節(jié)能

   2016-05-24 中國節(jié)能網(wǎng)3340
核心提示:摘要:電解鋁節(jié)能生產(chǎn)是當(dāng)前各電解鋁企業(yè)關(guān)注的重點與熱點。通過測量電解質(zhì)初晶溫度進而得到每臺電解槽的過熱度,可以有效的控制噸鋁電耗,是電解鋁節(jié)能生產(chǎn)中最直接有效的技術(shù)方法。

背景

近年來,隨著電解鋁技術(shù)的進步與逐漸成熟,我國電解鋁生產(chǎn)取得了長足的發(fā)展。原鋁年產(chǎn)能達到1200萬噸,各地新建擴建電解鋁廠系列電流多數(shù)在200kA以上,年產(chǎn)能多數(shù)在20萬噸以上。然而,隨著能源問題的日益凸現(xiàn),對于高能耗的電解鋁生產(chǎn),如何推進生產(chǎn)節(jié)能,提高電流效率,是各生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注的熱點。由北京核心動力科技有限公司生產(chǎn)的全自動鋁電解質(zhì)初晶溫度測量設(shè)備為優(yōu)化電解過程,強化電流效率提供了強有力的技術(shù)手段。

電解鋁生產(chǎn)中,電能的消耗主要體現(xiàn)在電流效率上。國內(nèi)的電解鋁企業(yè)近年來通過技術(shù)改革、強化電流效率等有力措施,噸鋁電耗大幅度降低,電流效率已經(jīng)有較大的提高。但是,相對于國外電解鋁行業(yè)95%以上的電流效率而言,仍然存在著差距。而且,由于國內(nèi)各電解鋁廠的生產(chǎn)狀況存在著較大的差異,管理手段不盡相同,電流效率的控制效果也存在一定差異。

測量初晶溫度的意義

許多學(xué)者認為,在電解鋁生產(chǎn)中控制適宜的電解溫度、降低過熱度是提高電流效率的一個重要手段。在電解過程中,電解溫度應(yīng)高于初晶溫度,電解才可以順利地進行。在電解溫度與電解質(zhì)初晶溫度之間存在著過熱度,過熱度偏高,將會導(dǎo)致電解效率降低,造成能源浪費、生產(chǎn)成本升高。如果能夠選擇適宜的電解溫度,并調(diào)整電解質(zhì)中原料配比,控制過熱度在10℃左右,就會更有效的利用電能,減少無用的能源消耗,進而可以大幅度降低噸鋁電耗,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)效益。

測量初晶溫度的技術(shù)難題

電解溫度(槽溫)往往由現(xiàn)場生產(chǎn)人員直接測量得到。但是,直接測量初晶溫度卻很難測量。一方面,由于電解槽在生產(chǎn)中不斷調(diào)整原料配比,造成初晶溫度的不斷變化;另一方面,傳統(tǒng)的測量初晶溫度的測試周期長,操作復(fù)雜,不能有效適應(yīng)當(dāng)前電解生產(chǎn)中大規(guī)模測試的需要。

測量初晶溫度主要有以下幾個方法:一、槽前測量方法。這種方法受人為操作因素影響較大,而且測量成本很高。國外某廠家的測量裝置每次測量時都需要耗費一只鉑銠熱電偶,單個樣品測試成本約10~20美元,使得生產(chǎn)廠家無法采用。二、爐體整體冷卻方法。將電解質(zhì)樣品置于鉑金坩堝內(nèi),放置于一個試驗爐中,然后給試驗爐降溫,觀察降溫曲線。但是由于爐體的熱容量較大,坩堝受爐體影響,測量準確度不高,而且爐體的升降溫時間較長,測試一個樣品的時間很長,需要幾個小時才能完成一個樣品的測量。為了連續(xù)測量還需要不斷清洗坩堝中的廢料,費時費力,用于電解生產(chǎn)管理是不可能的。

由于缺乏有效的初晶溫度測量手段,沒有準確的數(shù)據(jù)為指導(dǎo),使得鋁電解生產(chǎn)中過熱度遠大于10℃,一般在20℃~40℃。因此,準確測量初晶溫度,進而控制電解溫度、調(diào)節(jié)過熱度,使電解槽達到最佳狀態(tài)是目前我國電解鋁行業(yè)節(jié)能降耗的最簡單而又直接的現(xiàn)實手段。

全自動初晶溫度測量設(shè)備的應(yīng)用

采用高新技術(shù)的全自動初晶溫度測量設(shè)備正是為電解鋁節(jié)能降耗而研制的。該設(shè)備為大規(guī)模電解生產(chǎn)條件下快速、有效、準確地測量初晶溫度提供了有力的科技手段。該測量設(shè)備采用獨立加熱系統(tǒng)、三軸聯(lián)動設(shè)計,智能過程控制,整個測量周期無需人工干預(yù),可以達到一鍵操作的效果,大大提高了測量效率。

測試過程采用保持爐體溫度,冷卻樣品坩堝,記錄步冷曲線的方法。由于坩堝的熱容量較小,減少了爐體降溫過程中爐膛溫度對測試過程的影響,既提高了測試精度,又縮短了測量時間。獨有分控系統(tǒng)較好地實現(xiàn)了測量過程的自動進行,測量速度快。每套設(shè)備可達到100~200樣品/8小時。新型的采樣系統(tǒng)保證了采集速度與精度。高精度測量傳感器提高了樣品的測試準確度。通過配套分析軟件,可以快速準確識別步冷曲線中出現(xiàn)的拐點,計算出初晶溫度。

一次性廉價坩堝的使用,既解決了清洗坩堝帶來的人力物力消耗,提高了測試效率,又控制了測試成本。熱電偶可多次重復(fù)使用,也降低了測試成本。測試每個樣品僅幾元錢。該設(shè)備使用方便、操作簡單、測量準確、自動化程度高,并有配套軟件和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),測試參數(shù)可設(shè)定與調(diào)整,能夠滿足不同電解生產(chǎn)條件下對初晶溫度的測量需要。

電解生產(chǎn)中,每臺電解槽都要定期取樣電解質(zhì)做分子比分析,同時采用這些樣品進行初晶溫度分析,再根據(jù)日常測試電解槽的電解溫度,就可以得出每臺電解槽的過熱度。利用電解槽的過熱度結(jié)合電解質(zhì)分子比來指導(dǎo)電解生產(chǎn),可以有效的控制噸鋁電耗,節(jié)能降耗。實踐證明,根據(jù)過熱度來管理電解槽,管理效率高,控制效果明顯。初晶溫度測量的準確性可以保證電解溫度和過熱度調(diào)節(jié)的準確性,對于生產(chǎn)具有顯著的指導(dǎo)意義。

僅按照一個年產(chǎn)20萬噸的電解鋁廠計算,過熱度平均每降低10℃,節(jié)電效率可達到2%~3%,那么根據(jù)噸鋁電價6000元計算,每年就將節(jié)約成本近2000萬元。對于我國1200萬噸的電解鋁年產(chǎn)能而言,將節(jié)約電能折合為約34.3億度,按400g標煤/kWh折合標準煤近136.8萬噸。對于減少環(huán)境污染,節(jié)約國家資源都將帶來巨大的社會效益。

結(jié)語

隨著國家的宏觀調(diào)控政策的實施,政府對各個高能耗企業(yè)的清潔生產(chǎn)與節(jié)能生產(chǎn)愈加關(guān)注,并制定了節(jié)能降耗指標。然而,2006年我國并沒有實現(xiàn)預(yù)期節(jié)能4%的目標。2007年,各個電解鋁生產(chǎn)企業(yè)面臨著更為嚴格的節(jié)能要求與能源價格一路攀升的成本壓力。節(jié)能的根本在于調(diào)節(jié)生產(chǎn),而科技手段對節(jié)能生產(chǎn)帶來的推進作用也愈加明顯,因此,越來越多的企業(yè)狠抓技術(shù)革新與生產(chǎn)管理,為企業(yè)帶來了新的發(fā)展?jié)摿?。相信全自動初晶溫度測量設(shè)備將會對電解鋁企業(yè)的科技節(jié)能帶來良好的推進作用。

 
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