3月15日,安慶石化煉油一部催化裂化裝置技能大師何聲強(qiáng)坐在操作臺(tái)前,拿著鼠標(biāo)認(rèn)真調(diào)節(jié)著煙氣脫硫洗滌塔堿液循環(huán)量,提高煙氣脫硫效果。
前期,安慶石化煉油一部140萬噸/年催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝環(huán)保項(xiàng)目建成投用后,排放煙氣中污染物含量大為減少,二氧化硫含量接近零,氮氧化物減少到100毫克/標(biāo)米以下,粉塵含量只有近20毫克標(biāo)米,各項(xiàng)污染物排放指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家“十二五”排放標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保效果立竿見影,成為安慶石化環(huán)保工作的又一亮點(diǎn)。
安慶石化在中國(guó)石化集團(tuán)公司的部署下,積極推進(jìn)減排減污,加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè),按照國(guó)家“十二五” 碧水藍(lán)天環(huán)保規(guī)劃治理煙氣,確保排放煙氣中二氧化硫、氮氧化物、粉塵排放量全面達(dá)到“十二五”規(guī)劃煙氣中污染物排放最高允許排放標(biāo)準(zhǔn)二氧化硫400毫克/標(biāo)米、氮氧化物200毫克/標(biāo)米、顆粒物排放50毫克/標(biāo)米新國(guó)標(biāo),提高周邊環(huán)境指數(shù)。
這項(xiàng)煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目,安慶石化投資近億元,從破土施工到煙氣管道對(duì)接、工程驗(yàn)收中交,工期長(zhǎng)達(dá)半年多,環(huán)保項(xiàng)目建成后一次性成功投用,凈化煙氣排放量每小時(shí)達(dá)到近15萬標(biāo)米,其中含水量每小時(shí)近23000千克。
環(huán)保裝置脫硝部分采用選擇性催化還原技術(shù),使煙氣中的氮氧化物與氨發(fā)生還原反應(yīng),生成無害的氮?dú)夂退?。脫硫部分采用?guó)外先進(jìn)的EDV濕法洗滌技術(shù),脫硫洗滌塔是核心設(shè)備,高溫?zé)煔夂蜌溲趸c吸收劑逆向接觸,煙氣中的二氧化硫、催化劑顆粒物以及其他酸性氣體被吸收,達(dá)到凈化煙氣目的。
同時(shí)脫硫洗滌塔內(nèi),有不斷補(bǔ)入近20噸/時(shí)的新鮮水,有循環(huán)使用氫氧化鈉吸收劑,塔底近200攝氏度的煙氣進(jìn)入后,和水份換熱,小部分液態(tài)水加熱氣化成水蒸汽。
“脫硫洗滌塔頂煙囪排放的是凈化煙氣、水蒸汽混合物,對(duì)環(huán)境和人體都無害。”何聲強(qiáng)高興地介紹。









