精品案例
案例一:
1、項目背景:邵陽某皮革廠成立于1993年,是全國最大的皮革出口商之一,該工廠目前有三臺燃煤鍋爐,其中一臺6噸鍋爐存在燃煤成本過高、司爐工技術(shù)不過關(guān)等問題,為了提高生產(chǎn)率,降低能耗,該皮革廠特委托我公司對其進行鍋爐托管服務(wù)。
2、該鍋爐使用情況:該鍋爐2011年12月14日出廠,實際上去年9月份才開始投入使用,由于個人操作不當,曾使鍋爐的煤閘板燒壞。
3、改造要求
(1) 甲方保證每年18000噸的最低蒸汽量
(2)托管期內(nèi)鍋爐產(chǎn)生的廢氣和廢水排放符合國家標準
4、改造方案
(1)加強管理培訓,提高司爐工的責任心;
(2)改變?nèi)济浩贩N,采購4700 Kcal /kg燃煤;
(3)對鍋爐省煤器部分做出改動,在省煤器煙氣出口位置加裝一套換熱管裝置。
5、經(jīng)濟效益
(1)鍋爐煙氣流量平均為12000m3/h,煙氣比熱按照1.38kJ/(m3•℃)計算,則可回收的熱量Q=12000×1.38×(170-145)=4.14×105 kJ/h。同時考慮到有部分熱量會散失(包括管道的表面熱損失等,實際回收效率按照85%計算),全年可有效回收的煙氣熱量(一年按320天計算)為2.7×109 kJ/a,折算成標煤為91.8tce/a,回收的熱能可以產(chǎn)生0.6MPa,165℃的蒸汽量為977t/a。
案例二:
1、項目背景:某毛紡有限公司現(xiàn)有三臺燃煤鍋爐,其中導熱油鍋爐一臺、蒸汽鍋爐兩臺(一用一備)。產(chǎn)出的蒸汽用于生產(chǎn)及冬季采暖,上煤出渣方式均為單臺獨立配置:一是人工推車將煤運至爐前斗式上煤機;出渣機將爐渣排出后,二是人工推車將渣運至鍋爐房外。為了節(jié)約成本,降低能耗,特委托我公司將其中1臺蒸汽鍋爐改為燃用生物質(zhì)燃料鍋爐。
2、該鍋爐使用情況:
目前作為備用鍋爐間歇運行,設(shè)備腐蝕,磨損,受熱面積灰結(jié)焦不嚴重,鍋爐內(nèi)部爐墻(隔煙墻)有破損現(xiàn)象。鍋爐爐墻保溫層有部分脫落漏空。
3、鍋爐改造要求:
a.將燃煤鍋爐改為燃用生物質(zhì)燃料鍋爐
b.保持現(xiàn)有鍋爐承壓部件不動
c.改造后鍋爐出力不小于現(xiàn)有出力
d.改造后蒸汽參數(shù)滿足生產(chǎn)用氣要求
e.工程施工質(zhì)量合格
4、改造方案
我公司技術(shù)團隊根據(jù)鍋爐現(xiàn)狀及鍋爐房內(nèi)外場地情況,綜合考慮,設(shè)計出了改稿方案,具體內(nèi)容如下:
(1) 生物質(zhì)燃料燃燒方式:
采用層燃+室燃聯(lián)合的復合燃燒方式,即:切割后的散料(或壓塊成型燃料)在鏈條爐排上燃燒;粉狀燃料噴入爐膛后在空間燃燒。
(2)給料方式:
散料:鍋爐房外配料場→斗式提升機→皮帶輸送機→爐前料斗→鏈條爐排;
粉料:鍋爐房外配料場→氣力輸送管道→噴嘴→爐膛空間。
(3)出渣方式:
利用現(xiàn)有的鏈板出渣機出渣,人工推車運至鍋爐房外。
(4)除塵系統(tǒng):
保持現(xiàn)有的除塵系統(tǒng)不變。
(5)吹灰方式:
新增1套聲波吹灰系統(tǒng),對各受熱面進行在線吹灰。
(6)二次風裝置:
在現(xiàn)有省煤器后的室外煙道上,加裝一臺熱管空氣預熱器,利用煙氣余熱將空氣加熱至80~100℃,熱空氣通過管路送入爐膛助燃。
(7)風機等設(shè)備的電機均采用變頻控制。
(8)生物質(zhì)燃料儲存及廠內(nèi)運輸:
在鍋爐房西側(cè)設(shè)置600m²(長30m,寬20m)的燃料存放倉庫,作為燃料運至廠內(nèi)的中轉(zhuǎn)庫;用車輛將燃料從中轉(zhuǎn)庫倒運至鍋爐房東側(cè)的配料場(長26m,寬8m)。
案例三:
1、項目背景:某食品公司常年運行一臺6T∕h蒸汽鍋爐,鍋爐運行中都有大量高溫煙氣排出,不僅造成環(huán)境污染還浪費了大量的可利用熱能,在能源日益緊張的情況下,企業(yè)的運營成本不斷提高,這種潛在的浪費是不容忽視的,因此鍋爐煙氣廢熱回收再利用成為企業(yè)降低成本的重要措施之一。
2、改造要求:
回收鍋爐煙氣余熱,提高鍋爐補水溫度,達到降低排煙溫度,節(jié)能減排降耗,提高鍋爐熱效率的目的。
3、改造方案:
(1)蒸汽鍋爐排煙參數(shù):
該公司6T∕h蒸汽鍋爐排煙溫度在175℃左右,鍋爐負荷按照80%設(shè)計。
a. 排煙溫度:175℃
b. 實際排煙量:9000 Nm³/h
c. 改造后排煙溫度:≤130℃
4、經(jīng)濟效益:
(1)折算節(jié)約的煤:
原煤發(fā)熱值按照5000kcal/kg計算:
節(jié)約煤量=13.63萬kcal/h÷5000kcal/kg
≈27.2kg/h
(2)每年收益:
每年運行按11個月,每月按30天,每天按運行20小時,每T煤炭價格按照650元計算:
650 元/t×0.0272t/h×20h/天×30天/月×11月/年
≈10.17萬元/年
綜上所述,6T/h 蒸汽鍋爐煙氣余熱回收改造工程每年節(jié)能效益在10.17萬左右。
案例四:
1、項目背景:
某制藥公司常年運行一臺10T∕h蒸汽鍋爐,鍋爐運行中都有大量高溫煙氣排出,不僅造成環(huán)境污染還浪費了大量的可利用熱能,在能源日益緊張的情況下,企業(yè)的運營成本不斷提高,這種潛在的浪費是不容忽視的,因此鍋爐煙氣廢熱回收再利用成為企業(yè)降低成本的重要措施之一。
2、改造要求:
回收鍋爐煙氣余熱,提高鍋爐補水溫度,達到降低排煙溫度,節(jié)能減排降耗,提高鍋爐熱效率。
3、改造方案:
(1)蒸汽鍋爐排煙參數(shù):
該公司10T∕h蒸汽鍋爐排煙溫度在230℃左右,鍋爐負荷按照80%設(shè)計。
a.排煙溫度:230℃
b.實際排煙量:15000Nm³/h
c.改造后排煙溫度:≤130℃
(2)每小時回收熱量:
煙氣溫度從230℃降至130℃,每小時可回收熱量:50萬大卡。
(3)軟化水提高溫度
熱損失10%計算,換熱器進口水溫(環(huán)境溫度)按平均20℃計算,通過超導熱管換熱器加熱后,可以將出水溫度提高50℃左右,可使鍋爐補水溫度提高至70℃左右。
4:經(jīng)濟效益:
(1)折算節(jié)約的煤:
原煤發(fā)熱值按照5000kcal/kg計算
節(jié)約煤量=50.5萬kcal/h÷5000kcal/kg≈90kg/h
(2)每年收益:
每年運行按11個月,每月按30天,每天按運行20小時,每T煤炭價格按照680元計算:
680 元/T×0.09T/h×20h/天×30天/月×11月/年≈40.39萬元/年






