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 泵系統(tǒng)節(jié)能技術

   2014-08-14 中國節(jié)能網(wǎng)6740
核心提示:  泵系統(tǒng)節(jié)能技術和產(chǎn)品  主要應用在石油、石化、水泥、冶金工業(yè)冷卻用循環(huán)泵和采油注水泵、高效輸油泵、大型中央空調的循環(huán)水系統(tǒng)、集中

  泵系統(tǒng)節(jié)能技術和產(chǎn)品

  主要應用在石油、石化、水泥、冶金工業(yè)冷卻用循環(huán)泵和采油注水泵、高效輸油泵、大型中央空調的循環(huán)水系統(tǒng)、集中供熱循環(huán)系統(tǒng)。循環(huán)泵能在原基礎上節(jié)省100%--30%左右的能耗。

  技術組成:

  節(jié)電技術由數(shù)據(jù)采集、系統(tǒng)診斷分析技術、特型專用泵三部分組成。

  該技術是利用采用CFD計算流體動力學,分析計算出泵內(nèi)壓力分布和速度分布關系、優(yōu)化泵的流道設計,確保泵有高效的水力形線,提高了泵的效率。

  主要原理:

  泵的功率由流量和揚程有關,即P=H*Q/ ?;在流量和揚程確定的情況下,泵的功率主要由泵的效率決定。

  泵的功效主要是泵的運行效率。泵的運行效率主要由機械摩擦損失(?1)、水力損失(?2)和容積損失(?3)所決定,即?= ?1* ?2* ?3。

  ?1主要由設計和制造質量有關。采用CFD軟件可以設計成小摩擦系數(shù)配件。制造模具采用樹脂砂,提高光潔度,減少摩擦。

  ?2水力摩擦和局部阻力損失。水力模型采用流線型設計,吸水室同泵腔采用平滑橢圓圓弧型設計,減少進水同泵腔體的阻力,改變過去進水直接同泵腔體撞擊產(chǎn)生的阻力損失。而且葉輪

  也采用流線型設計,減少水同葉輪之間的阻力。制造模具采用樹脂砂,提高光潔度,減少水和葉輪、腔壁之間的摩擦。

  ?3即泄露損失,包括葉輪密封環(huán)、級間、軸向力平衡機構三種泄露損失。采用波紋管密封件代替普通填料密封和機械密封可以提高2%的效率,軸向力 平衡機構在設計上采用雙向自穩(wěn)裝置,泵運行時只會壓緊平衡機構,使得不會偏向任何一方,過去平衡機構采用單向結構,容易造成泵的振動,從而造成密封的泄 露。

  本技術核心在于我們設計的高效葉輪和泵腔,安裝該葉輪的水泵特性曲線比較寬直,(目前一般泵廠的水泵曲線很陡)在實際揚程變化較大的情況下,流 量變化很小,不會造成系統(tǒng)的超負荷,因此能保持循環(huán)系統(tǒng)的運行的平穩(wěn)。目前國際上只有瑞典和日本在設計類似的葉輪和泵腔。我公司設計的泵主要委托國內(nèi)一流 廠商生產(chǎn),也可以根據(jù)客戶要求委托一般生產(chǎn)泵的公司生產(chǎn)裝配。我公司指定軸承采用日本NSK或瑞典SKF,該軸承特別適合全天候運轉的生產(chǎn)企業(yè),一般軸承 壽命和效率都要低于該軸承。該泵的配件是標準化產(chǎn)品,市場上同類型的配件都可以匹配,廠家可免除后顧之憂。

  因此,保持原系統(tǒng)參數(shù)不變的情況下,仍能保持系統(tǒng)的正常工作循環(huán),極大地降低了電力能源的消耗。

  系統(tǒng)主要優(yōu)點:

  A、可以將常規(guī)閉合循環(huán)系統(tǒng)所配循環(huán)泵的功率降低20%左右,仍可使系統(tǒng)正常運轉。

  B、節(jié)約設備投入:降低循環(huán)泵的使用功率和循環(huán)泵的日常維護,維修費用大幅降低。

  C、保護環(huán)境:循環(huán)泵的功率降低,節(jié)約了電能,降低了噪音,起到了環(huán)保作用。

  D、使用壽命:采用優(yōu)質耐溫、抗磨的碳鋼材料,制造工藝先進,設計使用壽命在20年以上。

  E、只是替換泵或替換葉輪,不會破壞原有系統(tǒng)的結構。

  F、兼容用戶正在使用的變頻裝置,在變頻的基礎上繼續(xù)節(jié)能運行。

  主要客戶:

  1、徐工集團:45KW 冷卻水循環(huán)泵,更換葉輪,在出口壓力和流量不變的前提下,實際運行功率為34KW,節(jié)約11KW ,節(jié)能率為24%。

  2、江蘇雙菱化工集團公司:

  710KW冷卻水循環(huán)泵,原來水泵流量太小,更換水泵,在電機和在出口壓力不變的前提下,流量提高約30%,實際運行功率保持不變。

  3、北京三吉利(連云港)化工股份有限公司:

  原來使用160KW化工工藝冷卻水循環(huán)泵,超流10%,仍然流量不夠,更換節(jié)能泵后,流量提高20%,實際運行功率約為130KW,節(jié)能率為35%。既節(jié)約電耗,有避免了電機超流。

  4、南京大華化工有限公司:

  355KW冷卻水循環(huán)泵,流量不足,不能滿足生產(chǎn)的要求,更換節(jié)能泵后,流量提高35%,電流下降10%,

  5、江陰海江塑膠有限公司:

  30KW300度高溫熱油泵,更換成22KW節(jié)能泵,流量和壓力保持不變,節(jié)能26%。

  6、中國石油天津分公司:

  450KW高壓鍋爐給水泵電機超流,更換成節(jié)能泵后,流量和出口壓力保持不變,功率為410KW,節(jié)能率為15%,年節(jié)約66萬度電。

  7、中國石油濱州煉油廠:

  冷卻水冷卻塔電機55KW,把電機換掉,更換成節(jié)能水動風機,冷卻效果保持不變,節(jié)能率為100%。

  8、北京首創(chuàng)水務集團徐州自來水公司

  250KW冷卻水循環(huán)泵,原來水泵流量太小,更換水泵,在電機和在出口壓力不變的前提下,流量提高約10%,實際運行功率下降了10%。

 
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