“不讓絲毫能源從我們手中浪費掉。”首秦公司崗位職工結(jié)合實際,多措并舉,打出節(jié)能降耗“組合拳”,降成本增效益效果明顯。
增加控制程序省蒸汽
一直以來,煉鋼除氧水箱蒸汽調(diào)節(jié)閥按蒸汽壓力調(diào)節(jié),一旦轉(zhuǎn)爐停止冶煉,蓄熱器仍向除氧水箱送蒸汽,導(dǎo)致除氧水箱溫度過高,造成蒸汽浪費。面對這一情況,煉鋼部OG作業(yè)區(qū)職工王鵬經(jīng)過認真分析,提出增加除氧水箱蒸汽總調(diào)節(jié)閥控制程序,將除氧水箱的蒸汽調(diào)節(jié)閥與溫度進行區(qū)間調(diào)節(jié):如果兩座除氧水箱溫度高于106℃,關(guān)閉蒸汽總調(diào)節(jié)閥,切斷除氧蒸汽;如果兩座除氧水箱溫度低于103℃,蒸汽總調(diào)節(jié)閥按設(shè)定壓力自動調(diào)節(jié)。改造后,不僅保證了設(shè)備安全運行,每年可節(jié)省蒸汽300噸,節(jié)支近2萬元。
降低供水節(jié)費用
首秦公司前區(qū)中央空調(diào)水源水由1號聯(lián)合泵站廠前區(qū)熱泵供水泵供水。在進水源熱泵機組前,需要經(jīng)過兩個旋流沉沙器。通過認真觀察,細心的能源部水電節(jié)能技術(shù)專業(yè)員周新越發(fā)現(xiàn),每小時供水流量560立方米就可以滿足使用要求,而實際供水流量達800立方米,要想方設(shè)法把供水流量降下來,以節(jié)約費用。鎖定這一目標,他們按照實際運行水溫差和制冷效果,多次進行分步降低水量的試驗,降低供水量。經(jīng)過努力,每年可節(jié)約費用近20萬元。
組合供風(fēng)少用電
首秦公司能源系統(tǒng)空壓機一站設(shè)有一臺250立方米/分鐘離心式機組,給廠區(qū)煉鐵、煉鋼、軋鋼等用戶供應(yīng)普通壓縮風(fēng),主要用于二冷風(fēng)板面、ACC及超快冷板面吹掃和配料室輸灰等。由于該機組調(diào)節(jié)范圍有限,管網(wǎng)壓力始終保持較高,且不時會出現(xiàn)放散情況,造成能源浪費。為進一步降低能耗,能源部供風(fēng)專業(yè)員蔣奧銀在對普通壓縮風(fēng)用戶壓力需求深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,對空壓機一站噴煤壓縮風(fēng)管路進行改造,使其并入普通壓縮風(fēng)管網(wǎng),并多次試驗,在滿足用戶需求的前提下,將運行方式進行調(diào)整,由一臺100立方米/分鐘活塞機組和兩臺53立方米/分鐘噴煤螺桿機組替代原來的一臺250立方米/分鐘離心式機組運行。通過調(diào)整,徹底杜絕了放散浪費,運行功率也大大降低,年可節(jié)約電費200余萬元。
增加控制程序省蒸汽
一直以來,煉鋼除氧水箱蒸汽調(diào)節(jié)閥按蒸汽壓力調(diào)節(jié),一旦轉(zhuǎn)爐停止冶煉,蓄熱器仍向除氧水箱送蒸汽,導(dǎo)致除氧水箱溫度過高,造成蒸汽浪費。面對這一情況,煉鋼部OG作業(yè)區(qū)職工王鵬經(jīng)過認真分析,提出增加除氧水箱蒸汽總調(diào)節(jié)閥控制程序,將除氧水箱的蒸汽調(diào)節(jié)閥與溫度進行區(qū)間調(diào)節(jié):如果兩座除氧水箱溫度高于106℃,關(guān)閉蒸汽總調(diào)節(jié)閥,切斷除氧蒸汽;如果兩座除氧水箱溫度低于103℃,蒸汽總調(diào)節(jié)閥按設(shè)定壓力自動調(diào)節(jié)。改造后,不僅保證了設(shè)備安全運行,每年可節(jié)省蒸汽300噸,節(jié)支近2萬元。
降低供水節(jié)費用
首秦公司前區(qū)中央空調(diào)水源水由1號聯(lián)合泵站廠前區(qū)熱泵供水泵供水。在進水源熱泵機組前,需要經(jīng)過兩個旋流沉沙器。通過認真觀察,細心的能源部水電節(jié)能技術(shù)專業(yè)員周新越發(fā)現(xiàn),每小時供水流量560立方米就可以滿足使用要求,而實際供水流量達800立方米,要想方設(shè)法把供水流量降下來,以節(jié)約費用。鎖定這一目標,他們按照實際運行水溫差和制冷效果,多次進行分步降低水量的試驗,降低供水量。經(jīng)過努力,每年可節(jié)約費用近20萬元。
組合供風(fēng)少用電
首秦公司能源系統(tǒng)空壓機一站設(shè)有一臺250立方米/分鐘離心式機組,給廠區(qū)煉鐵、煉鋼、軋鋼等用戶供應(yīng)普通壓縮風(fēng),主要用于二冷風(fēng)板面、ACC及超快冷板面吹掃和配料室輸灰等。由于該機組調(diào)節(jié)范圍有限,管網(wǎng)壓力始終保持較高,且不時會出現(xiàn)放散情況,造成能源浪費。為進一步降低能耗,能源部供風(fēng)專業(yè)員蔣奧銀在對普通壓縮風(fēng)用戶壓力需求深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,對空壓機一站噴煤壓縮風(fēng)管路進行改造,使其并入普通壓縮風(fēng)管網(wǎng),并多次試驗,在滿足用戶需求的前提下,將運行方式進行調(diào)整,由一臺100立方米/分鐘活塞機組和兩臺53立方米/分鐘噴煤螺桿機組替代原來的一臺250立方米/分鐘離心式機組運行。通過調(diào)整,徹底杜絕了放散浪費,運行功率也大大降低,年可節(jié)約電費200余萬元。









