常見的電鍍廢水處理工藝通常是采用傳統(tǒng)化學(xué)處理法對不同種類的廢水進行分類處理,從而達到回收重金屬且使廢水達標排放的目的〔1,2,3〕。然而,隨著《電鍍污染物排放標準》(發(fā)布稿)(GB21900—2008)的發(fā)布,N、P、COD等污染物的排放標準更加嚴格,僅僅采用傳統(tǒng)化學(xué)處理并不能很好地達到排放標準的要求。MBR是一種新興的污水處理工藝,具有處理效果好,占地面積省,抗沖擊負荷能力強等諸多優(yōu)點。將MBR用于工業(yè)污水的處理國內(nèi)外近年來研究較多,并已經(jīng)有了實際應(yīng)用,實踐證明采用化學(xué)處理結(jié)合MBR的新工藝處理工業(yè)污水效果很好〔4,5,6〕。某電鍍工業(yè)園每天產(chǎn)生大量電鍍廢水,因其電鍍產(chǎn)品種類較多,所產(chǎn)生的廢水水質(zhì)也較復(fù)雜。設(shè)計采用化學(xué)處理結(jié)合A2/O-MBR的新工藝對園區(qū)的絡(luò)合廢水及前處理廢水進行處理,將傳統(tǒng)化學(xué)處理作為生化段的預(yù)處理工藝,后接A2/O-MBR工藝以強化去除COD及脫氮除磷的效果。工程建成調(diào)試完成后經(jīng)過幾個月的連續(xù)監(jiān)測表明,經(jīng)過本工藝處理后的出水水質(zhì)優(yōu)良,且本工藝具備較強的抗沖擊負荷能力。
1 廢水水量及水質(zhì)情況
1.1設(shè)計進水水量及水質(zhì)
本工藝處理的對象為園區(qū)內(nèi)車間排放的電鍍前處理廢水及絡(luò)合廢水,項目前期對車間排放廢水進行水量調(diào)查及取樣分析得到前處理廢水設(shè)計水量為750m3/d,設(shè)計進水水質(zhì):pH為4~8,水中所含污染物主要為COD、氨氮和總磷,分別為600、20、5mg/L;絡(luò)合廢水設(shè)計水量為250m3/d,設(shè)計進水水質(zhì):pH為6~8,所含污染物主要為COD、總銅、總鎳、總鋅、氨氮和總磷,分別為300、60~120、20、20~60、200、20mg/L。
1.2生化系統(tǒng)進水水質(zhì)要求
上述兩類廢水顯然都達不到生化進水要求,必須經(jīng)過各自的預(yù)處理后方能進入A2/O-MBR系統(tǒng)。因此設(shè)計首先采用傳統(tǒng)工藝對廢水進行分類預(yù)處理,經(jīng)過預(yù)處理的生化進水所要求的水質(zhì)指標如下:COD300mg/L左右,氨氮30~35mg/L,總磷3~6mg/L,SS不超過50mg/L,總銅、總鎳、總鋅均低于0.5mg/L。
1.3設(shè)計出水水質(zhì)
設(shè)計出水水質(zhì)以《電鍍污染物排放標準》(發(fā)布稿)(GB21900—2008)規(guī)定的表2的排放標準為依據(jù),具體指標如表1所示。

2 處理工藝
2.1工藝選擇
MBR反應(yīng)器具有處理效果好,占地面積小,抗沖擊負荷能力強等優(yōu)良特性,綜合考慮,決定采用化學(xué)處理結(jié)合A2/O-MBR的工藝?;瘜W(xué)處理作為A2/O-MBR工藝的預(yù)處理,主要目的是去除絕大部分重金屬,降低對活性污泥的毒害。由于絡(luò)合廢水含有較高的氨氮,為了減輕A2/O-MBR工藝的脫氮負荷,采用吹脫的方式對廢水進行處理。厭氧池的作用主要是水解酸化以提高廢水的可生化性。經(jīng)過預(yù)處理的廢水經(jīng)pH回調(diào)后送入生化處理系統(tǒng)。
預(yù)處理過程如下:絡(luò)合廢水首先采用雙氧水破絡(luò),然后進行加堿混凝沉淀處理,沉淀后出水進行氨氮吹脫處理。前處理水由于含有油類物質(zhì),先做混凝氣浮,再進行加堿混凝沉淀。
具體的處理流程如圖1所示。

圖1 A2/O-MBR工藝流程
由圖1可見,經(jīng)預(yù)處理后的混合廢水先進入pH回調(diào)池,加酸將廢水的pH調(diào)節(jié)為9~9.5。經(jīng)pH回調(diào)后的廢水進入?yún)捬醭?,厭氧池設(shè)計較大,總的停留時間較長,在起到水解酸化作用的同時也起到了生化調(diào)節(jié)池的作用。厭氧池后接兩級沉淀池,沉淀厭氧活性污泥回流,上清液進入缺氧池。缺氧池DO較低,主要完成反硝化的作用。缺氧池出水進入好氧池,好氧池末端連接MBR池。此工段主要完成硝化反應(yīng),MBR池可以截留幾乎所有活性污泥,使出水水質(zhì)澄清,且使得硝化細菌得以大量增殖,加強了硝化的效果。MBR池出水進入清水池后排放。MBR池硝化液回流入缺氧池,并另設(shè)回流管使部分污泥回流入?yún)捬醭亍?/p>
2.2主要構(gòu)筑物參數(shù)及設(shè)備選型
(1)生化pH回調(diào)池。由于經(jīng)過物化預(yù)處理后的電鍍廢水呈堿性,不能直接進入生化系統(tǒng),因此在厭氧池前設(shè)置一個pH回調(diào)池,通過pH自動控制系統(tǒng)控制H2SO4加入量,使廢水的pH維持在9.5~10。處理水量62.5m3/h,尺寸為2.2m×2.2m×2.5m,鋼砼結(jié)構(gòu),地上2.5m。
(2)厭氧池。厭氧池4格串聯(lián),單格尺寸為12.0m×3.85m×6m,總停留時間為21h。每個厭氧池均在對角線的位置設(shè)有兩個潛水?dāng)嚢杵鳎亻g過流孔上下交錯布置,以改善池內(nèi)的水力條件,更好地起到水解酸化及水質(zhì)調(diào)節(jié)的作用。鋼砼結(jié)構(gòu),地上2.5m,地下3.5m。
(3)沉淀池。尺寸為28.85m×3.5m×6m,設(shè)計停留時間11.5h,鋼砼結(jié)構(gòu),地上2.5m,地下3.5m。(4)缺氧池。尺寸為4.5m×17m×6m,設(shè)計停留時間8h,對角線的位置設(shè)有兩個潛水?dāng)嚢杵?,鋼砼結(jié)構(gòu),地上2.5m,地下3.5m。
(5)好氧池。并排4格,單池尺寸為11m×2.85m×6m,曝氣使DO維持在2~4mg/L,鋼砼結(jié)構(gòu),地上2.5m,地下3.5m。
(6)MBR池。4個,連接在好氧池末端,單池尺寸為8m×2.85m×3.4m,曝氣使DO維持在2~4mg/L,鋼砼結(jié)構(gòu),地上2.5m,地下0.9m。(7)MBR膜組件。采用PVDF簾式中空膜組件,總面積為6000m2。
(8)好氧池風(fēng)機。2個,1用1備,設(shè)計風(fēng)量為20m3/min。
(9)MBR電磁閥、真空罐及自吸泵。設(shè)4個電磁閥、2個水環(huán)式真空泵及4個自吸泵,通過自控系統(tǒng)控制電磁閥、真空泵及自吸泵的啟閉,實現(xiàn)每個MBR池每出水4min后停12min繼續(xù)出水。自吸泵Q≥15m3/h,H≥10m,根據(jù)真空罐內(nèi)的液位控制自吸泵開啟數(shù)量。
(10)硝化液回流泵。2個,1用1備。Q≥100m3/h,H≥15m。進水管由MBR池底接出,通過調(diào)節(jié)出水管閥門調(diào)節(jié)回流比,正常運行中回流比設(shè)為200%。
(11)污泥回流泵。2個,可同時開啟。Q≥10m3/h,H≥10m。
(12)自動控制系統(tǒng)。1套,可設(shè)置為全自動模式及手動模式,用于控制MBR池的出水。
3 系統(tǒng)調(diào)試運行
3.1系統(tǒng)的啟動及調(diào)試
本工程于2011年3月建成并開始調(diào)試,由于厭氧池調(diào)試耗時較長,整個調(diào)試過程持續(xù)近8個月。生化系統(tǒng)調(diào)試首先進行污泥培養(yǎng),種泥來自附近一個市政污水廠。養(yǎng)泥過程中硝化液回流系統(tǒng)及曝氣系統(tǒng)正常開啟,使缺氧池和好氧池中污泥形成循環(huán),每日監(jiān)測MBR池中的MLSS、SVI、COD、氨氮、總磷等指標,于缺氧池中投加葡萄糖、尿素和磷酸二氫鉀使COD、氨氮、總磷分別補充到400、20、4mg/L。由于條件適宜,養(yǎng)泥過程中污泥量增加很快。連續(xù)運行兩周后開始馴化,此時MBR池中MLSS達到3000mg/L,SV30已達到約25%,SVI為85mL/g,沉降污泥絮體呈淡黃色,污泥的各項指標均達到比較好的狀態(tài)。馴化開始后逐步將化學(xué)處理部分的出水導(dǎo)入?yún)捬醭?,并通過厭氧池進入缺氧池中,在進水的同時開啟MBR的出水裝置,保證每日進出水量平衡,以維持池中水量的穩(wěn)定。馴化過程中每日監(jiān)測4次進水中重金屬含量,確保進水重金屬含量符合設(shè)計要求,以保障生化系統(tǒng)的安全運行。每日監(jiān)測MBR池中MLSS、SVI、COD、氨氮、總磷等指標以及出水的COD、氨氮、總磷含量,通過出水水質(zhì)情況來考察活性污泥對污水的適應(yīng)性。同時繼續(xù)于缺氧池中投加葡萄糖補充COD,而不再補充N、P??紤]到正常運行時的進水水質(zhì)情況及控制成本,葡萄糖投加量控制在使COD補充到300mg/L。





